2006年,某厂电解车间氯气系统发生爆炸,造成氯气进口部分管道、氯气水封和水雾捕集器等不同程度的损坏,停产28h,直接经济损失0.8万元。
一、事故经过
2003年6月3日5时10分,电解车间检修,当日20时将重新开车生产。氯氢处理工段于17时30分开启罗茨风机,20时05分启动氯气3#泵,20时10分送直流电生产,20时35分电流升至8000A,此时,氯氢处理工段氯气压力为0.16MPa,氢气压力为0.026MPa,运行平稳。20时40分,氯氢处理工段当班班长启动氯水泵(此泵为洗涤三氯化氮用),在打开进口阀门后的瞬间,氯气系统发生爆炸。
事故发生后,厂领导与有关人员立即奔赴现场,察看情况。按照发生事故“四不放过”原则,一边组织对事故的调查分析,一边组织抢修,于6月5日凌晨1时送电恢复生产。
二、事故原因
经调查分析认为,这次爆炸事故是因氯内氢含量过高引起的。
1. 造成氯内氢含量超标的原因
电解工段部分盐水总管因有盐泥阻塞,使盐水流通不畅。在送电时,电解槽隔膜疏松,电解液流量大,盐水补充跟不上,使部分电解槽水位偏低,液封高度不够,致使氢气进入阳极室,随氯气一起进入氯气系统,造成氯气总管内氢含量增高。
2. 氢含量分析
(1)事故发生后,于6月4日8时许取样分析发现单槽氢含量最高达 2.67%(υ/υ,下同),而氢含量控制指标应为1%。
(2)6月5日1时送电20min后,每5min取样分析一次,氯气总管氢含量分别为0.27%、0.40%、0.87%、1.27%、0.73%;分管氯内氢含量,其中一列为1.00%、1.00%、1.40%、1.40%、2.00%、0.53%。总管氯内含量控制指标应为0.40%。从分析结果可以推断,送直流电后约30~40min左右,氯内氢含量较高,有可能在氯氢处理工段积聚,并达到爆炸极限。
3. 引爆能源
在送直流电半小时后,电流升8000A时,氯氢处理工段班长方启动氯水泵(此泵应在送直流电前开启)。氯水撞击容器壁(塑料材质)产生静电火花,由于氯最小引燃能量校低,为0.019mJ,以致发生爆炸。
三、防范措施
为了吸取教训,切实搞好安全生产,防止类似事故再次发生,必须做到:
(1)加强对职工的安全教育,以提高其安全意识,增强安全责任感和操作技能。
(2)加强工艺安全管理。在开车送电前,电化系统,特别是电解和氯氢处理工段的设备、工艺要进行认真细致的检查,将事故隐患消除于萌芽状态,确保安全开车。电化系统各车间、工段要密切配合,氯氢处理、液氯等工段机泵要提前开启运行。
(3)要进一步修改、完善停送电制度和工艺操作规程。改变过去送电1h,才开始分析氯内氢含量的规定。送电20min后,必须要做氯内氢含量的分析工作,以便尽早掌握电解槽运行情况,及时排除隐患,保证生产正常运行。
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