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1999年湖南某双氧水厂氧气充装站爆炸事故

2006-03-31   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

    1.事故经过及现场
    1999年12月9日,湖南省某双氧水厂刚刚完成了生产系统检修,于11时40分开车生产。12时10分,双氧水车间氢气过滤器忽然冒出黑烟。经查是氢化釜内的催化剂发生燃烧,当即该车间停车待修。
    这边检修尚未开始,远离此处30米外的氧气充装站于15时25分突然发生爆炸。正在作业的2名工人均被烧伤,其中许某的胸腹烧伤面积达49%以上。
    充氧站的主要任务是把工厂生产出来的氧气经过压氧机抽吸、升压后装入高压气瓶中,然后向外出售或自用。出事后现场一片狼藉,1#压氧机分离瓶被炸开;从分离瓶出口到1#充氧线左、右操作阀,压力表,安全放空阀等全被炸烂了;长21米的高压铜管炸开7处,断口呈高温熔化状;现场的墙上有火焰喷烧的痕迹;距压氧机分离瓶爆炸处6米的正面白墙下方还有一大滩来历不明的水……
    根据当时现场附近人员的讲述,他们听到了2次爆炸声,间隔的时间很短,先是充氧室,然后是压氧机房,还看到爆炸时的红光,出事后的室内弥漫着白雾,
    发生在不同生产系统的这2次爆炸之间有什么联系呢?当时谁也没有多想。
    事故发生后,该厂先后来了2个事故调查组,面对同一个事故和完全相同的事故现场,得出2个完全相反的结论。
    12月10日来厂调查组(以下简称“甲组”)一致认定,事故是“违章超压运行”所造成的“物理性爆炸”。他们要求工厂迅速恢复生产,“考虑设备陈旧,工厂应适当降低系统压力”。
    12月11日来厂的另一个调查组(以下简称“乙组”)却提出,这很可能是一次“化学性爆炸”。工厂必须立即停止一切开车准备工作,着手查清事故的真正原因,排除隐患。
    甲组的理由,爆炸发生在压氧机分离瓶出口处到1#充氧阀之间。这正是工人操作的部位,也是系统压力最高、承压能力较薄弱处。这里的操作人员曾有过超压充装、提高装瓶速度的做法。甲组的意见得到工厂绝大多数人的认同。
    乙组的理由,充氧管线内的运行介质应是99%以上的氧气。氧是氧化剂,完全不同于氢气、甲烷、石油液化气等可燃性气体,它的超压爆炸是不会起火燃烧的,除非这其中混入了可燃物质。再说超压爆炸在完全相通的容器或系统里,一旦有了排放口,压力得到释放,爆炸就会停止。不可能像这样在一根完全相通的高压铜管上一连炸出了7个独立的大洞。
    甲组认为,工厂出示的当天电解车间当班操作分析记录明明白白地写着:送气时间11时40分,氧气纯度99.0%,氢气纯度99.07%,一连3小时记录的数据完全一致。报表有分析人员的签名,而且还有当班调度、电解操作员姓名,报表填写格式完全符合规范。该厂具备了气体纯度分析检测装置,有详细制度,而且安排专人定时测定。出事当班分析记录完整无缺,气体纯度完全符合国家规定的质量标准。
    乙组根据出事当班调度员反映,充氧站原来是抽吸大氧气囊的气体(来自空分制车间),在15时20分,转换抽吸小氧气囊的气体(来自电解水车间)。转换之后5分钟,爆炸就发生了。所以乙组仍提出了对充装的氧气纯度的怀疑。
    当乙组得知出事后系统尚未进行放空置换,仍然保持事故前的原状,于是要求工厂对系统各个部位气体重新取样分析。
    工厂在分析气样时,出现异常的爆炸。气体取样瓶炸得粉碎,险些伤人。这引起所有在场人员的警觉。工厂根据乙组的建议,终止厂内所有人员的工作,全部撤离厂区;取样气体分别送往附近两个化工企业做分析。
    2个厂分析结果误差很小,故取其均值列数据如表8。
    表8  分析结果均值

氧气瓶号码

氧气纯度

气源

氧气瓶号码

氧气纯度

气源

948312

98.5%

大气囊

713349

82.1%

小气囊

292727

97.5%

大气囊

561142

82.0%

小气囊

451502

94.2%

大气囊、小气囊

334187

80.9%

小气囊

    小气囊的剩余氧气纯度为70.6%;
    氧气柜氧气纯度为70.0%;
    氢气柜气样氢气纯度为88.0%。
    这一串看来十分枯燥的数字,却胜过了辩论的千言万语。谁也不用说什么,大家心底透亮:眼下的全厂和该厂所在的整个镇区已千钧一发。生产区4个300立方米的储气柜,数十个高压气瓶……全部充满了十分危险的爆炸性混合气体,一下敲打、一点火花、一次快速的阀门开闭……都会引起惊天动地的大爆炸!
    所谓工人超压运行,完全是冤枉。爆炸就发生在他们打开阀门的那一瞬间。爆炸后室内的白雾,白墙下方来历不明的大滩水,这都是氢、氧混合爆炸后的产物。
    已是夜晚8时多,全厂各个系统爆炸性混合气体安全放空已迫在眉睫,刻不容缓。
    该厂首先派人把守进入厂区的各个通道、路口,严防有人进厂,尽量动员工厂附近居民暂时撤离。
    成立以主管技术的副厂长为首的三人排险小组,深入厂区排险作业。排险人员着装上要求杜绝化纤品,使用铜质工具,工具的工作表面上一律涂上不然性润滑剂;排放气体尽可能慢速,只要维持少量的泄漏就行……
    先排除对城镇居民威胁最大的4个300立方米气柜气体。气柜气体放完后,才能进行气囊等其他容器排放,最后才能进行高压气瓶的排放。
    高压气瓶的排放是最让人担心的,它虽然不像气柜爆炸对城镇居民区危害之大,但对排险作业人员本身的安全最有威胁。比较其他容器,它处于高压状态,爆炸极限范围最大,引爆的能量最小,排放速度最难控制。稍有不慎,瓶毁人亡。因此绝对禁止碰撞敲打,要求尽量不搬动它们,先排放单独放置的钢瓶,后排放集中堆放的钢瓶。在开瓶阀放气时,用左手掌捂着瓶出口,右手一点一点地旋松开瓶阀。当手掌感觉到有气体出来时,右手立即停止工作。
    该厂经过一个通宵的努力,终于安全地完成所有危险气体的排放,随后又进行了系统安全置换。
    2.事故原因
    大家不约而同地把目光锁定在电解水车间的电解槽上。事发当时开3台电解槽,就将这3台电解槽依次拆开检查。拆2#电解槽时,发现有个别小室隔膜布穿孔。小室隔膜穿孔,对气体纯度的影响不超过1%。这次事故中,升温正常后送气到双氧水车间是11时40分,而氢化釜催化剂燃烧是12时10分,这说明仅半个小时密闭的氢气系统中就已混入了大量的氧。可惜当时未找到根本原因,只是停车了事。如果当时细心一点,后面的爆炸事故就完全可以避免。
    继续拆至3#槽,发现该电解槽内所有的电极板两面全发黑。正常情况下,电极板只有负极一面发黑,是它吸附了钠离子的原因。而现在正极板也黑了,说明正极变成了负极。由此推断,电极板正、负极接反了。经现场检查证明,推断完全正确。
    随即检查4#槽,又发现同样的情况。
    原来,检修后2台新改装的电解槽正负电极装反了。这样本该出氢的出了氧;本该出氧的出了氢。这才是系统氢氧大混合的真正原因。