1、事故经过
2006年11月10日晚八点十分,轧钢厂生产作业区(丁班)加热班要启动煤气引风机(以下简称引风机)将高炉煤气投入到加热炉生产中。由于近期煤气引风机工作状态不好,当班值班钳工张某要求和加热班工作人员同时进入风机房,监护煤气引风机的启动过程。风机启动后,两人发现引风机噪音及震动特别大,随后发现引风机冷却水管已经全部上冻,有两处阀门已冻裂。张某及时通知当班作业长姚某及分厂值班工程师王某。二人到达现场后,安排人员将引风机侧窗口(检修窗口)打开,发现风机叶轮及壳体壁上粘满了结垢,风机壳体下部结冰。现场分析认为叶轮上积垢黏附过多,造成风机动平衡不好,是产生风机震动和噪音的主要原因。于是当场决定清理引风机风扇叶轮。由于跟班钳工只有一人(只处理临时故障以保证生产),而当时风机房温度很低,叶轮上的积垢清理困难,所以王某决定将白班检修钳工赵某、邹某、临时调到厂里加班协助处理风机叶轮上的积垢。同时王某通知液压工程师葛某到现场组织处理冻坏的管道。王某、张某、邹某、赵某每两人一组轮流清理叶轮上的积垢,23点30分王某与晚班(零点班)值班钳工辛某一同到钳工工具室取工具,两人出去时风机房内只有张某和赵某在清理叶轮。当王某、辛某到达钳工工具室时突然听到加热炉方向一声爆炸,两人及时往回跑,此时主控台广播通报风机房发生事故。爆炸发生后轧钢厂立即组织现场进行抢救,其间共动用8桶灭火器。
2、事故分析
(1)、此次爆炸事故的直接原因是内部管理上造成的,主要表现在安全教育培训和安全措施的落实上。
(2)、事故的间接原因是事故在煤气区域风机房动火。由于鼓风机一直在运转,引风机在检修,加热炉里的焦炉煤气燃烧不好,残余的煤气从加热炉煤气阀门泄露到风机房。当焦炉煤气与空气均匀混合后,达到爆炸极限遇火源产生爆炸。
3、整改措施
(1)、在轧钢厂开展一次全员的煤气安全知识培训和考试,考试不合格者待岗处理。
(2)、对轧钢厂安全操作规程进行重新审查。
(3)、轧钢厂的大小检修项目,在检修前必须制定安全措施,并落实到位。