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姚孟电厂煤粉仓爆炸死亡事故

2014-06-04   热度:   收藏   发表评论 0

  一、事故经过

  姚孟电厂2号炉于1982年8月11日小修结束后,15时40分点炉,1号、2号制粉系统运行,21时17分发电机并入系统。12日2时57分4号磨煤机向4号煤粉仓送粉,(即乙组煤粉仓的左侧)。

  3时19分一声巨响,发现30m标高皮带间有浓烟和火冒出,42m标高处,防爆门冒浓烟和火苗,此时2号炉集控室控制盘发现粉仓温度升高到150摄氏度,立即将4号磨煤机和排粉机停止运行,投入蒸汽消防装置进行灭火。

  粉仓发生爆炸时,5、6号皮带值班员王××正在粉仓上部皮带过桥上行走,被粉仓喷出的火浪烧伤,烧伤面积达95%,多方抢救无效,于8月22日死亡。检查事故现场时发现,3、4号煤粉仓上部(即乙组粉仓)有9块水泥盖板,2块花纹钢板被汽浪冲开,其它盖板的抹面均遭破坏,两防爆门在铁皮边缘腐蚀处破裂。

  二、事故原因

  (1)煤粉仓内壁、栅栏及角落处有少量的积粉,检修期间发生自燃,在排粉机启动后,自燃加剧,接着4号磨煤机,这时粉仓内的粉尘达到爆炸浓度,遇自燃煤粉引起爆炸,这是煤粉仓爆炸的直接原因。

  (2)3时10分,4号磨煤机向4号粉仓送粉,到3时19分一声巨响,运行10min期间,没有发现粉仓内温度升高的现象,直至听到一声巨响,意识到煤粉仓爆炸时,发现粉仓温度升高到150摄氏度,监盘人员没有及时发现是事故引发的主要原因。

  (3)5、6号皮带下部粉仓南侧盖板没有按原设计采用花纹钢板,并用螺栓固定在大梁上,而安装施工单位改用轻型水泥预制板结构封闭,初步估算承受能力公有0.02kgf/㎡,这是粉仓爆开,煤火喷出,将人烧伤的主要原因。

  (4)煤粉仓上的两个防爆门总断面积为0.5~1.0㎡,粉仓容积达625m3,防爆门的总截面积应为1.56㎡,实际总截面积偏小,加上防爆管道长,阻力大,使粉仓爆炸后压力不能迅速释放。

  三、暴露出的问题

  (1)煤粉仓结构不合理,在安装时又随意更改、设计仅考虑封闭,不考虑承压强度,这是很不合理的,因粉仓上装设有动作压力为0.1kgf/㎡(1kgf/㎡=98KPa)的安全门,这就要求粉仓起码能承受0.1kgf/㎡以上的压力,粉仓南侧盖板原设计采用花纹钢板,安装时改用轻型水泥预制盖板封闭,承受压力仅有0.02kgf/㎡,这样大大减弱了粉仓的承压能力。

  (2)防爆门面积偏小,没有及时进行更改,《烟风煤粉管道设计导则》上规定:“煤粉仓上的防爆门其数目一般为2个,防爆门的总截面积为0.5~1.0㎡”在这样的规定下,没有考虑到容量的大小,姚孟电厂的锅炉额定蒸汽量为1000t/h,粉仓容积达625㎡,据有关资料计算,防爆门总截面积应为1.56㎡,防爆门标准面积和实际面积偏小太多,导致事故时保护能力不够。

  四、防范措施

  (1)锅炉煤粉仓的设计、安装、运行必须符合规程的地求,同时在运行中如发现设计、安装有严重缺陷时,应有计划地进行设备整改,以不留隐患。

  (2)在启动制粉设备前,必须严格检查该设备,发现自燃火种,必须彻底消除。作业人员在制粉系统工作时,必须做好安全措施。

  (3)贯彻(83)生监字第112号(83)基火字59号文件,关于煤粉仓及制粉系统防爆措施。

  (4)在运行方面,要坚持执行定期降粉制度,停炉前煤粉仓烧空制度。在检修方面做到煤粉仓严密,内壁光滑无积粉死角并且有一定的抗爆能力,要加强防爆门的检查和更换工作,防爆门薄膜应符合设计要求。