一、案例背景
某隧道设计明洞长度17米,因施工条件限制,施工单位先行施工暗洞段二次衬砌。经过前期准备工作,完成钢筋安装和测量放线定位后,衬砌台车已就位完毕,2009年9月15日上午10:00,经过监理检查,二衬砼厚度、钢筋制作安装和止水带埋设等,符合设计和验标要求,同意浇筑混凝土。采用混凝土输送泵浇筑施工。
下午18点30分开盘,第二天7点25分,当砼浇筑至拱顶进入封顶时,拱部靠近端头模板处外模发生胀模开裂,导致约4立方混凝土外泻,造成一般质量事故。
处理:该环砼凿除,重新浇筑。
二、原因分析
施工方未严格按施工方案进行加固。对明洞外模板的加固采用¢22钢筋环状通过内模板焊接对拉,I16工字钢间距4米,靠近端头模板薄弱处未采取加强加固措施,在砼封顶时泵送砼压力下发生了钢筋断裂,导致事故发生。
作为现场监理工程师,仅对钢筋、止水带和厚度等关键部位作重点检查,忽略了对外模板加固的认真检查,未严格按验收标准中关于模板加固牢靠进行验收,对隧道施工指南理解掌握不透切。
三、经验教训
此次事故反映了现场监理人员对安全法规的熟悉和理解仍不够深刻,执行的力度仍不够强,对隧道施工的各个阶段可能出现的安全隐患预见力不足,对隧道“验标”和“施工指南”理解和掌握不到位,希望监理人员认真吸取教训,引以为戒。
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