1 概况
某单位有一台型号为FR一12T一16/3.82与12万吨/年硫铁矿,铁矿制酸工艺流程配套的中压余热锅炉,产生过热蒸汽压力为3.82MPa,过热蒸汽温度450℃。
硫酸废热锅炉是由锅炉本体和沸腾层冷却装置两部份组成,锅炉本体的蒸发受热面采用强制循环方式,沸腾炉冷却装置采用自然循环方式。两者共用一个汽包,故称为混合循环。
硫铁矿在沸腾炉内进行焙烧放出大量的热量,一部份热量被沸腾炉内冷却水管吸收,另一部份高温炉气温度达900±50℃流经锅炉本体呈W型的四个烟道,I烟道布置有高低温过热器及1片水冷壁管,II烟道挂有8片蒸发面,第III烟道布置有7片蒸发面,第IV烟道有6片蒸发面,将炉气温度降至380℃±20℃后再送至后面工序制造硫酸。
2 事故经过
在2003年某日凌晨5:25分时该炉2#循环热水泵因交流接触器烧坏而跳闸,2#
3 爆管事故原因分析
在当日的清晨5:25分2#循环热水泵因交流接触器烧坏而停止运行,无人发现,高温达995℃的炉气仍然不断地流入四个烟道,I烟道炉温较高995℃,I烟道水冷壁由于热水循环泵停止运行,没有动力无水供给这片水冷壁因吸收了热量进行蒸发失去的水量,只有降低该片三根进水管内的水位,无水位的管段仍旧受到995℃高温烟气加热时,(该管Ø38X4,20#钢)自5:25分至6:05分长达40min无水供给各蒸发面,管内因无水管子过热。到6:10又开启户循环热水泵,冷水急速进入到各烟道蒸发面,使各烟道管热面快速产生大量的蒸汽,造成汽压超过4.3MPa,所以安全阀就动作。由于I烟道温度高至995℃,冷水与管壁温差大,过热时间长,所以进入冷水I烟道的二根管进口无水段,冷水急骤冷却造成管爆裂,裂口呈鲤鱼口形,一个爆口长15mm,宽5mm;另一个爆口长20mm,宽7mm,由管内向外张口,颜色呈黑兰色,这是明显的管道因过热而爆管。
4 事故处理及预防
4.1 事故处理
对事故责任人进行了停止工作,留厂察看并罚款。爆裂管道进行了更换。
4.2 事故预防
(1)强调要加强工作责任和按规程规定进行一切操作,规定在停止热水泵时要及时进行开启备用泵,热水泵的运行情况装有报警装置与信号灯,加强了司炉工对热水泵的监视。停泵时间超过了5min要停止沸腾炉,整条生产线要停止生产,待蒸发面管冷却后再启动热水泵进水恢复正常生产。
(2)备用热水泵每半月切换运行,可及早的发现备用存在的问题,使备用随时开启都能正常投入运行,确保强制循环系统供水可靠,防止爆管事故。
(3)要求沸腾炉燃烧调整控制进入锅炉的炉气温度在900℃以下。
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