(一)事故概况
2000年3月24日17时15分,中国戏曲学院迁建工程锅炉房内的MVK5000型燃气锅炉在调试过程忠锅炉炉膛发生爆炸,造成2人当场死亡,直接经济损失56.8万元。
1.燃气锅炉的基本情况
中国戏曲学院迁建工程,过路房内南侧安装一台MVK5000型燃气锅炉(以下简称南侧锅炉)。南侧锅炉于1999年8月安装,2000年1月通过有关部门的安装验收。1999年12月9日卡是通煤气。德国吉舍公司公司技术人员于通气当日,对锅炉进行调试,燃烧器点燃并调整完成自动控制后(没有达到锅炉额定功率),撤离中国,由达华公司技术人员继续调试。
南侧锅炉从1999年12月1日第一次试气,至事发当天,电磁阀进口的燃气压力始终未达到规定的300mbar ,最高时也不足200mbar,燃烧器输出热功率只能达到设计要求的30%,致使该锅炉始终处在低负荷状态。因为锅炉热功率严重不足,建设管理中心根据供货合同规定,未对该过路进行总体验收。
南侧锅炉的工作压力6bar,出水温度115℃,进水温度70℃,该锅炉为卧式内燃三回程湿背结构。该锅炉燃料介质为焦炉煤气,炉前燃气系统配置是,燃气经球阀、过滤器、两个串联的SKP70.11B27型(DN80)的电磁阀及碟阀进入燃烧头。系统还配有燃气检漏装置。
2.事故经过
2000年3月24日9时30分,达华公司负责人及3名调试人员到现场,对南侧锅炉进行调试,一直至16时30分左右仍无进展,就正常停炉。停炉后2名调试人员将电线从配电间引至炉前,随后就在炉前电磁阀两侧进行调节。17时15分锅炉燃烧室发生爆炸。
3.事故现场勘察情况
(1)锅炉承压得水系统合有关阀门、仪表未发生损坏。
(2)燃烧程序控制器显示为正常停机位置。
(3)火焰监视器外光管从燃烧器脱出,但仅有电线连着光管的座套,已无光管。
(4)燃气检漏装置隔膜泵飞落至炉前锅炉房墙角处。
(5)燃气管与过热器入口端的连接焊缝断裂。
(6)风道的玻璃纤维布连接套袋破裂。
(7)前、后烟箱盖板飞脱,锅炉出烟口烟道严重破裂,烟囱防雨罩飞脱。
(8)锅炉房南墙部分窗户玻璃破碎,炉后水处理室大门损坏,过路房顶消音板部分破落。
(9)锅炉配电柜门打开,旗下部有两根电线接于致使灯接线柱上,从配电柜外延至炉前主燃气电磁阀处,线端连有弹簧接线夹头,悬挂在主电磁阀下侧。
(10)主电磁阀未英国产品,上端平衡器盖板打开,电磁阀无可调开度的开关,负载调节螺丝钉外露;主电磁阀接线盒打开,电磁阀处于关闭状态。
(11)燃气管路的切断阀(球阀)处于通气位置,阀门无开关手柄。
(12)遗留在现场(炉前)的纪录本上,记有“过滤器前静止压140mmHg”的字迹。
(二)事故原因分析
调试人员在一天调试未有结果的情况下,试图通过调整电磁阀的开启高度来检查阀门开度情况,以提高燃烧器的输出热功率。在采取外接电源接通电磁阀时,即未切断气源,有忽视了安全电磁阀和主电磁阀为(电气)并联,强行接入220V电源时,使两个电磁阀同时开启,造成大量燃气进入炉膛(焦炉煤气含氢量为50%左右,氢的着火温度为530~590℃),通过炉胆前、后的高温耐火砌筑体,引起燃烧室强烈爆炸。这是引起该锅炉燃烧室爆炸的直接原因。供气压力与锅炉燃烧器需求压力不匹配,是导致此次调试的主要原因。
此次调试工作没有制定应有的调试方案和安全操作措施,致使此次调试工作在安全上得不到保证,是发生事故的重要原因。
(三)预防同类事故的措施
1.建设单位在选择锅炉供货代理单位时,对达华公司内部管理状况考察了解不够,对其履行合同能力缺乏足够的认识,应认真吸取教训。
2.负有调试义务或承担调试任务的有关部门、企业单位,应建立健全各级人员岗位责任制,完善规章制度,强化管理,落实安全责任。
3.按照国际上通行的做法,应由用户与有关部门联系,进行技术安全质量检查,对检查出来的问题,依照国家有关规定予以处理,确保不再发生此类事故。