(一)事故概况
1988年1月1日16时20分,广西合山电厂1号锅炉(蒸发量为130t/h)在检修后启动过程中,当调试安全阀时,锅筒4根下降管位于斜顶棚上不得管段突然发生爆破,大量高温汽水喷出,将炉顶上不四周的炉墙护板冲开。站在锅筒平台出口处的徒工黄某某被烫伤立即死亡,钟某某被气浪从26m平台推落到7m运转层平台上摔跌、烫伤严重,技术员蒋某某从从炉顶29.5m除跳下,掉在厂房处高地3m的风道上,伤势严重。此外,还有4人被烫伤。
事故后检查发现,从锅筒右起第二排前、后,第三排前、后共4根下降管爆破,爆破口是从锅筒管接头焊口下10多毫米处将下降管撕开,从此处至前墙直管段部分约3m多处,有的弯成几段,有的碎裂成几块,飞至12m远处。碎片密布很多腐蚀坑,有的碎片已腐蚀穿孔,有的碎片由深浅不一的龟背纹状腐蚀沟。管子内表面焊纹可见,未见有腐蚀现象。
(二)事故原因分析
1.对安全生产管理不严。这起事故是由于锅炉下降管外壁大面积腐蚀,管壁减薄造成的。该炉1983年6月23日、1984年5月12日和5月24日曾经在7m标高和4m标高处发生过下降管爆管事故,原因都是外腐蚀严重,管壁减薄所造成的。但没有引起足够的重视,只检验9m标高以下下降管,忽视了整个下降管的全面检查。
2.由于燃用劣质煤,锅炉燃烧不稳定,经常正压运行。该炉型密封性差,炉顶护板内积灰严重,使这部分管子长期淹没在煤灰中,加上南方空气潮湿,停炉期间煤灰吸湿严重,加速了管子的腐蚀。
3.该锅炉投运以来,只作比工作压力稍高一点的水压试验,未按规程要求定期进行超压水压试验,使存在的隐患未能及时发现。在作水压试验时,均未打开护板检查,因而未发现已腐蚀穿孔的管子。
(三)预防同类事故的措施
1.要认真贯彻锅炉定期检查制度,检验中应全面检验管子的各个部位,特别是腐蚀较严重的部位,即使采取措施消除。
2.要加强使用管理,杜绝影响管子腐蚀的各种因素如积灰、潮湿等。
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