(一) 事故概况
1979年11月14日1时10分,黑龙江涤纶厂一台P35/3.82-P型电锅炉发生爆管,左侧、右侧及后侧水冷壁管共106根管子发生变形,直接经济损失1.5万元。
事故当天0时,司炉工进行交接班时,锅炉运行正常。0时40分。司炉工发现控制盘上的电动水位计指针间断上升,高于水位正常指示,给水流量指示为26t/h,蒸汽流量为25t/h,蒸汽压力为3.53MPa。该司炉工将给水流量由26t/t减为21t/h,4min后,水位指示仍然上升,便再次将给水流量减为17t/h,约8min后,水位指示仍然升高。司炉工上炉顶看锅筒水位计,在冲洗水位计时发现缺水,并通知上水。到1时10分,左侧第30根水冷壁在距下集箱1/3m处爆破,破口近似桃状,长163mm宽120mm,壁厚明显减薄,属典型的短期过热爆管破口。
(二) 事故原因分析
1.对水冷壁爆破口进行机械性能试验和金相分析:机械性能试验结果,爆破口各项指标不符合标准;金相分析结果,向火面组织为马氏体及沿晶界分布的网状屈氏体,背火面组织为魏氏体和贝氏体。
2.分析结构:水冷壁爆破口处于严重的过热状态,过热温度约为1000℃。由于管壁温度过高,使抗拉强度急剧下降,超过了材料设计使用的屈服极限,致使水冷壁爆管。
3.事故当天有寒流,锅炉房门、窗玻璃破漏,没有防寒措施,致使电动水位控制仪表管路冻结,形成假水位。
4.司炉工在未减蒸汽流量的情况下,两次急剧减水;司水工通知上水时,司炉工没有上水;司炉班长在一次仪表无水,二次仪表失灵后,没有采取紧急停炉措施。
(三) 预防同类事故的措施
1.要有防寒措施,防止管路结冻堵塞。
2.提高操作人员素质,保持设备和仪表处于完好状态。
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