(一) 事故概况
1979年3月1日,天津大港电厂TOSL1025—178/540/540型锅炉在运行中发生炉膛爆炸,造成经济损失达40万元。
事故发生前,接到中心调度室命令减负荷200MW。尚未进行操作,便发现锅筒水位下降,气压亦有所下降(锅炉气压为10MPa)。而燃油和总风量却同时上升(燃油量由34t/h增至50t/h),各风压表指示均到最大值。操作人员发现异常后,立即进行处理,给水切换为手动,水位由—100mm调整到正常水位;主控制器切换为手动未成;燃油切换为手动,燃油量降回43t/h。班长又发现两台送风机导向挡板开度已达100%,所有风压表指示均为最大值。火焰监视器显示无火焰,两个显示灯也亮了,当即按下监视器伸进按钮以消除摄影机未伸伸入的可能性。此时火焰扫描器的指示灯未灭,因此判断燃烧不正常是由于送风机挡板自动失灵,进风量过大造成的。将送风自动切除,用手把挡板关小,并指派人去燃烧室观察燃烧情况。由于燃烧不好,汽压继续下降,负荷也自动下降。当挡板关到40%位置时,各风压指示仍在最大值附近摆动。突然一声巨响。同时,“火焰故障”自动跳闸,事故共持续4min。
事故后,经检查发现甲乙侧燃烧器、风箱的风道口均被炸开。甲侧破坏较乙侧严重,甲侧空气预热器出口风道变形,乙侧空气预热器出口风道破裂。甲乙侧风箱破裂比较严重,烟气再循环入口道和部分伸缩节亦有损坏;燃油变压器电缆也遭到破坏。电缆沟亦有不同程度破坏。
(二) 事故原因
造成这次事故的直接原因是烟道出口挡板在运行中自动关闭,致使燃烧恶化以致灭火后发生二次爆炸。
1.锅炉烟道出口挡板安装后既无操作机构,又无定位装置。由于烟道有振动而烟气流动时对挡板又有一个关闭的趋势,同时,挡板结构上10个中轴的曲臂和公共连杆自重较大,也对挡板产生一个关闭力矩。挡板关闭后,烟气排出通道被堵死。烟气出不去,造成炉膛压力升高,燃烧恶化,锅炉压力下降。而自动控制系统却加风加油,更加恶化炉内燃烧情况,直至造成灭火。但第一层燃烧器点火装置继续运行。因而产生灭火后的第二次爆炸,引起炉膛爆炸。
2.锅炉联动保护装置从试运行到事故发生前一直未投入使用。当炉膛压力超过规定值(5.9kPa)时,无法自我保护。因此当烟道出口挡板自行关闭后,炉膛压力升高,超过保护值时,锅炉保护装置不能跳闸。
3.燃烧器的火焰扫描器灵敏度未进行调整,不能反映燃烧器的运行状态。当炉内恶化燃烧,监视器显示无火焰时,火焰扫面指示灯仍正常亮着,锅炉灭火保护不能动作。而第一层燃烧器点火器继续运行,以致造成灭火爆炸。
4.操作人员误判事故由送风机挡板失灵所致。因此当炉膛压力超过保护跳闸定值(5.9kPa)时,未能及时按下事故按钮进行紧急停炉。
(三)预防同类事故的措施
1.对于高参数(压力、温度)大容量(蒸汽量)的锅炉,自动控制联锁保护装置特别重要,必须保持联锁保护装置完好。
2.这次事故主要是烟道出口挡板在运行中自行关闭造成的。因此,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定“几台锅炉共有一个总烟道时,在每台锅炉的支烟道内应装设烟道挡板。挡板应有可靠的固定装置。”及时按下事故按钮进行紧急停炉。
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