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锅炉设计、制造存缺陷 司炉工操作前未检查酿悲剧

2010-07-05   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事故经过

  1980年,重庆某化肥厂一台卧式烟管废热锅炉发生爆炸,造成1人死亡、5人受伤(其中2人伤势严重)。

  事故发生日当晚22时55分,司炉工甲私自脱岗回家。23时32分,甲回到锅炉房。发现锅炉缺水,甲未认真检查锅炉缺水程度,便拿了梯子爬到给水阀处拧开给水阀为锅炉上水。23时35分,锅炉突然爆炸,甲还未下梯子就被爆炸产生的气浪连同梯子一起抛出20多米远,甲当即死亡。

  事故发生后,有关部门对现场进行检查,发现以下情况。

  锅炉的排烟温度从23时05分起由230摄氏度逐渐升高,爆炸前瞬间温度已达到270摄氏度。

  锅筒沿上部连续开孔处轴线方向撕裂,断口处焊缝有严重未焊透现象,筒体壁厚16毫米,坡钝边尺寸为8毫米到11毫米。

  爆炸后,锅炉壳体飞出13米远,炉管主体飞出23米远,主蒸汽阀飞出1000多米远,安全阀未找到。 

  原因分析

  锅炉爆炸的主要原因是设计不符合要求。该锅炉锅筒上部开了1个直径为1032毫米的大孔,这个尺寸已超过锅筒直径的33%,与设计标准不符。同时,在强度计算时,有关部门未进行开孔补强计算。虽在集汽包与筒体连接部分焊有加强板,但强度是否能够满足要求难以确定。

  锅炉的给水管未采用加套管的形式,增加了筒体的附加热应力。此外,在锅炉安全附件的布置方面也存在不足之处,原设计仅布置一个安全阀和一个水位计,且水位计最低安全水位已与最上排烟管齐平。

  锅炉制造不符合要求。锅炉制造单位没有按设计要求制造,将锅筒材质由单一的16锰锅钢板改为16锰锅和20锅两种钢板拼接,降低了锅炉的强度。大孔加强圈及筒体上的焊接坡口尺寸达不到要求,不能保证焊透,未能起到补强作用;集汽包的封头周向环焊缝焊接质量差,以致爆炸后全部撕开。