事故经过
为了改善进入除氧器水箱内部作业人员的劳动条件,某电厂除氧器在水箱北侧开了一方形孔。之后大修对除氧器的原始焊缝进行全面检查时,处理了检查中发现的许多隐患,但对挖补的方孔焊缝却忘了检查,也未按要求进行水压试验,留下了严重的事故隐患。
大修之后,在进行除氧器第二组重锤式安全阀定压时,两名操作人员用木杆将第一组安全阀压住,班长监视除氧器头上的压力表,并指挥另一名操作人员操作排气门,当压力表指示到0.56兆帕时,值班班长用手轻抬重锤,安全阀出现排气声,就在这一瞬间,除氧器水箱北侧挖补处破裂,喷出大量水汽,将13.5米处水泥平台击穿一个大洞,部分热水喷射到距离破裂处3米远的北墙上,再反射到17米平台,将平台上的三个人烫伤。
事故后发现,破裂处的焊缝(10毫米厚度)有三分之二未焊透,有的部位竟有五分之四未焊透,钢板对接焊缝也未开坡口。
原因分析
1、破裂处对接焊缝未开坡口,焊接质量不好,焊缝强度不够。
2、随意改造压力容器,未按要求进行检查和进行水压试验,留下了事故隐患。
3、相关人员安全意识不强,大修时没有全面检查,留下了事故隐患。
预防措施
1、整顿全厂压力容器安全监察网。增加压力容器管理人员,并要对相关人员进行严格的培训。
2、重新印发压力容器有关文件,并结合实际情况,挖掘事故隐患,制定具体措施。以后的大修工作要全面认真,监管人员不能掉以轻心。
3、制定压力容器管理人员责任制,规定详细的问责制度。 特别要对这次事故责任进行分析,并对事故责任者进行严肃处理。
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