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液氯贮槽爆炸事故

2009-07-01   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事故名称:液氯贮槽爆炸。

  发生日期:1993年8月11日。

  发生单位:浙江某厂。

  事故经过:1993年8月11日9时55分,该厂新液氯包装2﹟屏蔽泵轴承座及其连接管被溶穿,造成2贮槽液氯大量外泄,致使氯气中度中毒3人,轻度中毒13人,191名职工有不同程度的氯气刺激反应症。直接经济损失11余万元,同时也给周围农作物造成影响。11日上午8时,氯化车间新液氯包装屏蔽泵岗位操作工在启动2﹟屏蔽泵时,因液氯贮槽管道过滤器堵塞而启动不起来。在连续两次清洗过滤器后,于9时40分开开启屏蔽泵,当时电流、压力正常。9时50分,一名操作工发现电流表指针在0—50A间大幅度摆动,并见泵体上部昌烟,工段长等人闻迅速下到屏蔽泵地坑查漏,后又发现冷却出13管道发红。工段长派人向厂调度员汇报,自已准备进一步处理。此时发红的管段被熔穿,喷出大量氯。工段长取回面具后,泵房内已充满氯气,可见度差。气温迅速下降,人已无法进入。佩戴好防毒面具的气防人员经过六次突击于15时55分才关闭了液氯贮槽出口阀,控制了泄氯事故。

  事故原因:(1)水进入了氯系统而未被及时发现。该厂新液氯装置是为10万吨/年烧碱扩建而配套的,新设备及部分新技术(三氯化氮分解器和用屏蔽泵输送液氯)应用在这个系统。在新上的设备中,三氯化氮分解器出口有水进入氯系统。2﹟液氯冷凝器的一根列管管口渗漏,氯化钙水进入氯系统。水的渗入使液氯中生成杂质,堵塞60目的过滤器,并有小于60目的杂质进入泵内,在轴承的冷却通道(用液氯冷却)中积聚.使轴承部位发热。当温度超过65℃时,氯与铁反应速度骤增,生成三氯化铁并放热。随着温度的升高,反应速度加快,致使温度上升至1000℃以上,熔化厂管道。

  (2)事故发生前,一些液氯用户反映液氯脏,该厂也发现液瓴过滤器经常堵塞2﹟屏蔽泵轴承和叶轮多次损坏,厂里虽对这些问题进行了分析研究,但没找到症结。这些事故先兆没被引起重视,因而没能迅速消除隐患。

  教训:(1)定期检查,确保设备完好,无泄漏;

  (2)加强氯气除雾手段,提高气体净化程度;

  (3)配备事故联锁及防护设施;

  (4)加强技术教育.提高操作人员的技术素质和应变能力。