事故名称:液氯计量槽爆炸。
发生日期:1972年5月20日。
发生单位:湖南某厂。
事故经过:5月20日16日。一名分析工发现氯气车间原氯含氧量超过控制指标(控制指标为0.4%,实际为0.44%),未告拆液氯当班班长通知生产调度室,只在液化岗位填写了分析数据。而液化岗位四名操作工脱岗,致使液氯工段仍以90.6%的高液化率持续运行100分钟以上,造成废氯中含氨置过高。19点40分,盐酸合成工段班长发现1号盐酸炉氯气管
内有嘶嘶声,接着听到炉内爆鸣,同时氯气流量剧减。氢气压力波动,但未引起重视。19点48分,1号氯气计量槽突然发生猛烈爆炸,容器里3t液氯喷泼而出。造成2人死亡,140人中毒。1号液氯计量罐与2号自动加料罐,此两设备皆与废氯系统用管道连接)完全损坏,全厂停车24小时。
原因分析:(1)含氢过高的液化尾气,在合成炉中与氢气燃烧合成氯化氢气体时,引起盐酸回火,造成爆炸。
(2)液化岗位操作工工怍严重脱岗,以致岗位上无人操作,分析工分析数据超标,未及时与生产调度室,液氯当班班长联系,以致废氯中含氢过高,又未及时处理。
(3)技术管理混乱,规章制度没有严格执行,有些规定的控制指标不全面,只注意废氯纯度而未考虑原氯纯度、液化效率及废液纯度三者的关系。
教训:(1)加强原氯含氢量的控制,提高氯气纯度,液化岗位规定液化效率不得超过85%.使原氯含氢在规定指标之内,确保安全生产。
(2)加强劳动纪律,教育职工要执行岗位责任制和操作规程,发现异常要及时采取措旒处理。
(3)制订严格的规章制度,定期进行安全检查,加强技术管理,确保安全生产。
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