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宁夏石化“2000.12.12”空分装置爆炸事故

2010-12-06   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  一、事故经过

  2000年12月12日零时18分,该化肥装置氮气压缩机(4111—K2)因高压缸止推轴承温度高联锁(4111—TAZ—2025)误动作,导致联锁跳车,随即气化炉等后续工段联锁停车。

  零时26分,2#高压炉(0102—Z1-2)汽包低水位联锁跳车,1#高压锅炉(0102—Z1-1)所产蒸汽不能满足系统需求,导致10兆帕蒸汽压力急剧下降。零时38分,空气压缩机(4111—K1)入口蒸汽压力由10.0兆帕降至5.8兆帕,按操作规程对空气压缩机手动停车。

  零时40分,空分装置冷箱内氮气液化器(411—E3)及其连接管线发生爆炸。合成氨、尿素装置停车。

  二、事故原因分析

  主要原因:

  当氮压机跳车后,操作工在14分钟后才按下4116系统的停车总联锁,造成工艺气继续通过FCV—6调节阀。在人工关闭截止阀后才断开气源。

  空分通往氮洗装置管线上的氮气止回阀由于检修不合格,停车后关闭不到位,在氮压机跳车后,使工艺气从氮洗工段窜入空分系统,形成了这次爆炸的氢气源。

  次要原因

  氮气压缩机联锁误动作跳车,导致空分系统工况变化,为工艺气向空分反窜提供了机会。

  事故状态下,蒸汽管网失控,造成空气压缩机停车,使空分系统工况紊乱,精馏塔底的富氧空气上窜,同已进入系统的氢气汇集,形成爆炸气体,发生爆炸。

  三、预防措施

  1.组织全公司职工认真分析“12.12”事故,从中认真吸取经验教训。

  2.加强员工技术水平、操作人员的岗位技能培训,努力提高员工的整体素质和操作人员的驾驭装置的能力,稳定生产一线的技术骨干队伍。

  3.严格公司内部各项规章制度的执行贯彻,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针。对安全工作要“严字当头,吹毛求疵”。

  4.认真检查处理装置中现有的不安全因素,对事故波及到的装置认真进行清理、检查、检验,并对检查出的问题进行彻底处理。对造成此次事故的止逆阀要严格按有关规范进行修复,同时在全公司范围内进行专题研究,查找管理工作中是否存在类似于这次事故的危险隐患,制定相应的措施,严防同类事故的再次发生。