某化工总厂由于管理混乱,生产人员技术素质低,造成一台合成甲薛用的直径800mm合成塔在运行中爆破, 损失近百万元
1 基本情况
该厂1991年安装两台南京某化工机械厂制造的直径 800合成塔,1992年8月投入运行。两台设备设计压力14.7MPa设计温度200C,介质是H 、CO、CO .CH.、N2 NH2,oH,设计内直径800mm,设计壁厚48mm,塔高16272mm,容积6 91m 。属于-类高压容器。
该两台设备安装后,经当地劳动部门检验认为:设备技术资抖齐全,设计、制造符合国家有关洼规和技术要求t安装质量合格,安垒等级定为一级,并于以注册登记, 允许在设计条件下运行。可是,运行不到一年,于1 993年7月19日,两台合成塔中的2号塔(1号塔当时停运)在运行中发生爆破事故,造成该合成塔报废,严重影响了该厂的生产,经济损失89.9万元
2 现场检验
该台设备爆破后,损坏严重。合成塔内件全部损坏,内简多处开裂,大面积凸凹变形,向内凹陷最大尺寸153mm;换热器严重变形,管板及螺栓向内弯曲;内简触媒过氧烧损。合成塔外简简体变形,尤其是塔体底节,有三道明显的胀粗变形,最大周长2948mm+比斜造时周长2826mm胀粗122mm}其它筒节都存在不同程度的变形。由于爆破时气体的反冲作用力,造成合成塔基础螺栓弯曲,螺帽飞出经检验,该台设备无修复价值,做报废处理。
3 事故分析
3.1 该合成塔是化工设备的定型产品t从设计、制造到安装都符合标准,是合格设备,故台成塔爆破事故,不是由于产品质量问题造成的。
3.2 该厂甲醇合戚生产工艺,是经辽宁省化工设计院设计,在国内外被广琵采用的工艺,并且设备投产后,也正常运行了一年.所以,此次事故不是由于工艺错误
造成的
3.3 事故的经过是:1993年7月19日,该化工总厂因仪表故障而停车.19点40分重新开车,台成开始升温,煤气风机入口阀关闭,压缩用一回一打循环。升温期间,分析原料气中氢的含量低.值班调度指令甲醇车间代班长将气柜中的不合格气体放出一部分,待转化车间制合格的原料气。在上述工况下.从气柜顶部放空阀放空,才是最合适的。然而,代班长却错误的提出由煤气风机人口放空阀放空.对这一错误的操作方法,当班调度不反对.不制止,煤气风机操作工也不反对,就按错误的指令,打开煤气风机入口放空阎,由于负压作用,致使大量空气抽入系统中,使系统中气体氧含量急剧升高,形成此次合成塔爆炸的爆破性气体。
值得一提的是,当班调度很快就觉寮到了这种放空方法是错误的,立即命令关闭煤气风机放空阀,台成塔停止导气,紧急停车。这时系统进氧刚2、3分钟.时间是19点50分,当时高含氧量的爆炸性气体尚投进入合成塔.此时若是冷静的想一想.采取正确的置换放空方法.是可以将爆炸性气体置换掉,是可以避免这次台成塔爆炸事故的.但是值班调度采取的放空方法仍是错误的,只采取从塔前依靠系统降压来放空。投有采取把煤气风机开起来.再由压鳍一段和五段出口排空的置换手段,致使系统中的氧排不出去。
调度的错误指挥.调度长不去过问、了解和分析,不研究排氧方法是否正确,足看取样分析结果.当看到塔前取样点的气体中氧含量由11.8 下降到0.2时(氧含量0.2 是合格气体),就错谩的认为系统排氧巳结束
事实上,取样中的氧含量逐渐降低.直至合格,是由于系统压力下降,舍成塔阀门内祸,塔内的合格气体祸出所致,根本不能指示系统内气体氧的真实含量。在这种美键情况下,调度长未与当班调度沟通.就错误的命令合成导气开车。结果,当合成操作工刚III开车,打开塔后放空阀一分钟,大量的爆炸性气体进入了台成塔,在合成塔内的高温作用下,立即蛙生了爆炸,导致这次合成塔爆破事故的发生。
由上述分析可见,这捩事故属错误操作,发现问题后处理不当所造成的
4 事故教训及预防措施
4.1 由事故分析可得出,这次事故主要原因就是生产操作及指挥人员,即从操作工到调度长.技术水平和业务素质低下。尤其是生产指挥人员,由于缺乏必备的专业技术知识.不能独立处理类似这次比较复杂的技术问题,造成一错再错的局面,酿成严重的后果。显而易见,要保证在役压力容器的安全生产.特别是大中型化工企业,提高操作人员、生产指挥人员的技术水平盈业务素质是极为重要的
4.2 为了确保安全生产,必须建立和完善操作规程t明确各级人员职权范围和应担负的责任,该厂在这些方面是不健全的。还要制定出一套在不同工况下的操作方法及紧急情况下的应急措施、并组织各级责任人员认真学习,全面掌握.熟练应用。
4.3 从事故分析中可知,当第一次错误指挥造成系统进氧的现象后,巳采取了紧急停车措施 此时,在场人员,特别是调度长.不应该惊慌失措,不应该存在麻癣思想和侥幸心理.应该保持冷静的头脑,意识到问题的严重性,引起高度重视。还应向调度、操怍人员调查一下开车进氧前后的全过程.查明系统进氧的原因.分析问题的实质,迅速采取补救措施,将氧排出,也会转危为安,化险为夷的 可见.当一旦出现危机安全和危险情况时,沉着冷静、高度重视和调查研究也是根重要的一十方面。
4.4 在这次事故的发生发展过程中,正常生产指挥系统混乱,事故是由调度和调度长分别指挥所造成的.当紧急停车后,调度长不应该盲目指挥,草率开车 因此,为了预防类似事故的发生,当出现事故的隐患时、畴止乱指挥•多头指挥,并应立即向上级有关领导 报.待研究制定出一个切实可行的方案后,统一一指挥.统一处理,便可消除I晦幛.防止重大事故的发生.保证安全生产。