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电脱盐注水罐胀裂跑油事故分析

2005-11-28   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

引言(1) 

     2004年12月10日,某炼油厂常压车间发生一起电脱盐注水罐胀裂跑油事故,事故造成注水罐拱顶焊缝2处撕裂,跑漏原油约0.9t。

     该常压车间原油加工工艺流程如下:罐区来原油——原油换热——电脱盐——原油换热——初馏塔——原油换热——常压炉加热——常压塔——常渣和直馏产品。原油电脱盐罐注水流程如图1所示。

   

     图1 原油电脱盐罐注水流程图
 
事故经过(2)

    一、 事故经过

     2004年12月10日5时5分,常压车间当班主操张某,在DCS上发现初馏塔T1001(初馏塔位号)液位从44.7%开始下降;5时26分,液位下降至30.7%;5时30分,液位下降至29.3%。张某怀疑初馏塔液位计可能失灵或是原油带水,联系仪表工到现场处理,未发现液位计故障。5时20分,张某开始提原油加工量,由230m3/h提到240m3/h;5时47分,提到249.1m3/h。

     在初馏塔T1001液位下降的同时,原油电脱盐罐V1001A(电脱盐罐位号)界面也同时下降,5时24分,张某将电脱盐切水自控阀全关。约5时40分,张某报告车间值班干部李某,说是原油变轻,已作了提量处理。

     当日7时,张某带分析工去溶剂油脱硫罐R1005(脱硫罐位号)采动火分析样时,发现电脱盐注水罐罐组围堰内、外都是凝固状原油,注水罐V1003B(注水罐位号)罐顶在继续往外冒原油,立即用对讲机将情况报告车间值班干部李某,并迅速关闭新鲜水、净化水进电脱盐罐的截止阀。

     值班干部李某得到情况后,立即带人赶到现场。检查中发现电脱盐二级注水泵P1010B(二级注水泵位号)处于停运状态,泵未倒转,能正常盘车。启动P1010B电机,机泵运行时振动大、杂音大,于是停泵,关闭泵出口阀,开启备用二级注水泵进行二级注水,V1003B罐顶即停止冒油。至此,共泄漏原油约0.9t。值班干部李某迅速组织当班人员对现场进行清理,将泄漏原油回收。

     P1010B解体后检查发现轴承已损坏,泵出口单向阀拆下后检查发现,单向阀因严重盐垢已失灵。V1003B罐拆除保温后,检查发现罐顶封头有2处焊缝撕裂。
 
事故原因分析(3)

     1.直接原因

     电脱盐二级注水泵P1010B因轴承损坏自行停止运转,注水泵出口单向阀A及注入点单向阀B(如图1所示)2个单向阀均失灵,使电脱盐管线中压力约为0.8MPa的原油沿二级注水线,与图1中注水流程相反的方向,经P1010B倒串进入注水罐V1003B罐内,V1003B罐同时还在进水,原油和水的进入使V1003B胀罐憋压。V1003B为一常压储罐,罐顶放空管用DN25胶皮管与一级注水罐V1003A(一级注水罐位号)相连,V1003B胀罐时不能完全卸压,致使V1003B罐顶焊缝撕裂,原油泄出。

     2.间接原因

     (1)当班主操操作技能欠缺,监控不到位。5时5分,主操已发现初馏塔T1001液位和电脱盐罐V1001A界位下降较快,想当然地认为是原油性质变轻引起的,未进一步查找问题发生的真正原因。4时50分~7时之间,电脱盐二级注水量一直显示异常,但主操自始至都没有监控到二级注水量的变化,以致延误了事故的处理时机,这是造成本次事故的重要原因。

     (2)当班副操工作责任心不强,现场巡检不到位,只是走过场,在6时的现场巡检未能及时发现二级注水泵已停运,注水罐V1003B已胀裂跑油,未能及早发现,终止事故发生。

     (3)常压车间值班干部和当班班长安全警惕性不高,在得到主操反映初馏塔液位下降的情况后,未引起足够重视,立即查找事故原因,以致原油倒串泄近2h。

     (4)常压车间设备管理工作不到位。V1003A、B2罐放空管之间用一根DN25胶皮管连通,不符合常压容器管理规定:机动部门、保运钳工对机泵巡检不仔细,未能及时发现二级注水泵P1010B的机械故障。

     (5)常压车间工艺管理粗放,注水罐V1003A、B2罐液位长期控制在100%,违反操作规程,车间领导和主管部门未及时制止。
 
事故责任分析(4)

      1.常压车间当班主操张某技术不熟练,对电脱盐罐界位、初馏塔液位等于工艺参数的变化原因不能正确判断,并且工艺监控不仔细,未能及时发现二级注水量的变化,致使在较长时间内未能采取有效措施,导致了事故发生,应对本次事故负主要责任。

      2.当班副操现场巡检走过场,不认真仔细,未能及进发现P1010B停运,注水罐胀裂、跑油、导致事故扩大,跑油增多。对事故负有重要责任。

      3.常压车间当班班长,作为班组安全工作的全面负责人,工作失职,对事故负有直接管理责任。

     4.常压车间值班干部李某,在接到常压主操反映初馏塔液位下降的情况后,未引起足够重视,立即查找事故原因,对事故负有直接管理责任。

      5.常压车间工艺技术管理工作不到位,V1003A、B2罐液位长期控制在100%,以致原油倒串时未能从贮罐液位予以判断,车间生产主任和工艺技术员均负有一定的管理责任。

      6.常压车间设备管理工作不到位,V1003A、B2罐之间用-DN25胶皮管连接,不符合常压容器管理规定;二级注水泵P1010B的机械故障未能及早发现,车间设备主任和设备技术员均负有一定的管理责任。

     7.常压车间主任,厂生产科、机动科及相关人员,对事故均负有一定的管理责任。

防范措施(5)

     1.深刻吸取事故教训,加强对职工的教育培训力度,增强工作责任心,提高操作技能。

     2.对机泵运行进行状态监测,将机泵开停状态引入DCS控制系统,对机泵运行情况随时进行监控。

     3.加强工艺管理和工艺检查,注水罐W1003A、B恢复液位控制。严格工艺纪律,对工艺参数的变更要预先进行危害分析和风险评价。

     4.加强设备管理,拆除V1003A、B罐顶放空管的连接胶皮管。严格遵守设备管理制度,定期对机泵、常压容器、安全附件等动、静设备进行安全检查,及时发现和消除隐患。

     5.常压车间对单向阀进行一次全面检查,损坏和失灵的单向阀要及时进行更换或修复,保证单向阀处于完好状态。

事故教训(6)

     电脱盐注水罐胀裂、跑油事故,从面上看,事故的直接原因是注水泵机械故障引起的,是一起“非人为责任”的设备事故;并且,事故损失不是很大,造成的后果也不是很严重,但其中有些问题却应该引起深思和反省。

     1.工作责任心是安全生产的保障

     电脱盐注水罐胀裂、跑油,从凌晨5时开始发生,直至7时才被发现,中间经过了2h,其中6时一趟巡检挂牌,必须对电脱盐罐现场的注水情况进行检查。按车间的岗位巡检责任制规定,电脱盐罐这个点的巡检要求有:

    第一、 检查注水泵的运行情况;

    第二、 检查注水罐的液位和管线、阀门的泄漏情况;

    第三、 检查电脱盐罐的注水情况和切水情况……。

     不按时巡检挂牌,迟挂、漏挂,车间按经济责任制要进行处罚。但挂牌只是标志,对现场进行认真检查、发现问题才是目的。事故调查时查证,电脱盐现场6时这个点的牌是挂上了,但注水泵停运了,注水罐已胀裂、跑油这些问题,操作员巡检时却没有发现,巡检挂牌变成了单纯为挂牌而挂牌,岗位巡检责任制没有真正落到实处。巡检敷衍了事、工作责任心不强,必然导致事故发生。

     2.加强“三基”工作,是石化企业安全生产的迫切需要

     “基础工作、基层建设、基本功训练”习惯地称为企业的“三基”工作。从事故经过看,凌晨5时,主操已在DGS上发现初馏塔液位和电脱盐罐界位下降,先是怀疑初馏塔液位计失灵,联系仪表工到现场检查,没有发现仪表故障后,主操又认为是原油带水或原油性质变轻引起的。当班主操基本功不过硬,对突发事故不能准确判断,对事故应急预案不熟练,也没有想到要到现场去查找问题发生的真正原因。处理事故的能力、操作技能欠缺,工作责任心也同样欠缺。常压车间设备管理、生产管理也都存在不到位的地方,加强“三基”工作,是石化企业安全生产的迫切需要。

     3.设备管理上要重视“不起眼的小设备”

     单向阀,又名止回阀、逆止阀,构造简单,作用大。作为一种安全保障设备,化工生产装置中为了阻止流体的倒流,常常在管路上安装单向阀。电脱盐罐二级注水流程上,为了防止原油倒串,设计上作了双重保险,在注水泵出口安装了单向阀A,在注入点安装了单向阀B。然而,双重保险也不保险,因为盐垢,两道单向阀都失灵了。设计管理上,石油化工停车大检修时,重点关注和检修的通常是机组、机泵等动设备,以及塔器、换热器、加热炉、安全阀等重要静设备,从电脱盐注水罐胀裂、跑油事故看,像单向阀一类“不起眼的小设备”的完好情况也应该引起重视。