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高炉炉缸煤气中毒事故

2009-08-11   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  事故经过

    1989年8月3日,某厂620m3高炉大修后期,发生了1起多人煤气中毒事故。当时8名工人进入炉内安装烘炉导向管和制作铁口泥包。当天下午5时,有3人感觉头晕、恶心,其中1人较重,怀疑是煤气中毒,所有人员迅速从炉内撤出并将伤者送往医院。经化验,3人血液中碳氧血红蛋白超量,确诊为CO中毒,送高压氧舱治疗,1个月后均痊愈。

    事故原因

    2#、3#热风炉7月31日已经烘炉(1#热风炉仍在检修,热风阀堵了盲板),由于煤气燃烧不完全,废气中含有少量CO,而热风阀又不能关闭得十分严密,会泄漏一些废气,工人们便利用倒流休风管产生的抽力将其抽走。用此办法烘炉3天,高炉炉台未发现任何异常。

    8月3日下午3时,开始安装烘炉用导向管,并留出2个风口通风和供人员出入。此时,高炉炉长令炉外工人将风口直吹管装上,5时许,就发生了上述事故。当天下午7时30分化验风口处CO含量,达到140mg/m3,8时将直吹管全部卸掉,2小时后再化验,炉内CO含量为零。

    直吹管安装后,倒流休风管——热风管道——直吹管——烘炉导向管——高炉炉体——煤气上升管组成了1个连通器,由于煤气上升管高度远远大于倒流休风管高度(h3>h2),根据烟囱抽力计算公式可知,高炉煤气上升管抽力大于倒流休风管抽力,致使2#、3#热风阀泄漏的废气发生倒流。

    预防措施

    第一,严格按照大修网络图施工,工序提前或滞后都要重新进行安全分析,制定安全措施,同时要告知施工工人工作中可能会遭遇的危险情况及应急措施;

    第二,进行必要的安全投入,如购买监测仪器;

    第三,炉缸内有人作业时,严禁安装直吹管。