1、焦炉生产特点与煤气事故
现代焦炉主要由炭化室、燃烧室、蓄热室、斜道区、炉顶、基础和烟道等组成,炭化室中煤料在隔绝空气条件下,受热干馏放出荒煤气变成焦炭,煤气在燃烧室中燃烧提供炼焦所需热量,因此还有焦炉加热煤气设备和荒煤气导出设备,这就是说在焦炉生产过程中既生产煤气,又使用煤气,由于煤气具有易燃易爆和有毒的性质,这就存在着煤气着火、爆炸和中毒的危险性,尤其是复热式焦炉使用高炉煤气加热中毒的危险性更大。
2、焦炉煤气事故案例
案例1
1981年7月29日某焦化厂炼焦车间1号炉回炉煤气总阀检修,因用于切断煤气的阀门不严,仍有部分煤气泄漏,当打开检修时,煤气冒出引起着火,烧坏焦炉配电线路,造成停产事故。
事故主要原因,设备有缺陷,切断煤气措施不力。
案例2
1985年10月3日某焦化厂以废旧不用的45m焦炉烟囱作煤气自动放散管之用,使煤气在烟囱内形成爆炸性混合体,设备科领导带领3人去烟囱5m处拆除废蒸气管道,气焊割切时引起煤气爆炸,45m烟囱半截炸断倒塌,造成4人死亡,5人重伤的重大事故。
事故主要原因:利用烟囱作放散管,给煤气混合成爆炸性气体形成条件,动火审批管理不严。
案例3
1983年1月14日某焦化厂炼焦车间工程师秦某在指挥倒换1号焦炉与2号焦炉的加热煤气时,确信检修前最后一炉焦炭已推完,以为炉顶人员已脱离炉顶,当即下令打开机焦侧高炉煤气放散管进行放散,但当时仍有30多人在炉顶未得到撤离通知,当天风力不大,作业人员缺乏安全知识,造成15人先后中毒的事故。
事故主要原因:违章指挥,天气不利。
案例4
炼焦车间“炼焦炉下煤气加热主管部分更换”的项目开始动工。管线更换完毕,通蒸汽置换,准备抽出上午堵的盲板,以便恢复生产。3名盲板队员戴着长管防毒面具,用铜套板手卸了螺栓,抽出了盲板,把盲板放在门车道轨上,这时法兰口处返出了焦炉气。当1名队员拿着铜扁铲在西北侧清理法兰面上的巴金片的同时,另2名队员拿起垫圈(铁质,两面各附有两层石棉布)往法兰口里移进了三分之一时,只听“哄”的一声,管口处喷出了大火、烧伤3人。
事故原因:由于焦炉气从煤气管法兰口返出后与空气混合成爆炸性气体,遇到火源,发生爆炸,调查中曾列出以下疑点:①电气火花。②摩擦、撞击火花。③明火。④管道内壁的自燃物。⑤静电火花。3名盲板队员中,有1人身穿腈纶球衣,下身穿的确良裤子,脚蹬水靴。当工人哈腰使用铜铲的过程中,摩擦产生的高压静电,导致在衣缝中,衣服与铜铲或手与钢铲等间隙造成电介质击穿,产生静电火花,火花的能量远远超过了焦炉气的引爆能量,而发生爆燃。
案例5
2008年*月*日,二分厂焦炉车间调火班在清洗煤气加热加减考克时,用蒸汽清扫煤气主管由于违章操作,造成煤气管道内负压进入空气发生煤气爆炸,导致煤气管道DN600阀门被炸碎,直接经济损失12000余元,误时停产1小时。
二、事故原因:
1、岗位人员操作违章;
2、开蒸汽时间不够,过早打开放散;
3、压力表不准。
案例6
某焦化厂在清洗交换旋塞后,将旋塞上反。换向后造成煤气泄露,引发爆炸。造成一人中度烧伤。
措施:清洗时,保证交换扳把尽量与旋塞不脱离。清洗结束后,要逐一检查交换旋塞角度是否与向位相符。
案例7
某焦化厂焦炉加热煤气管道换流量孔板抽盲板(带煤气作业)时,煤气流出量大,工人使用的是铁制工具。大约工作了半小时,即将结束时,突然“轰”的一声,现场煤气和空气混合物发生爆炸,当场7人脸和手被烧伤,其中有段长、安全员、3名管工和起重工、测温工。
事故原因:流量孔板距烘炉小灶太近,孔板前没有阀门,无法停煤气。
案例8
某钢厂焦化厂因焦炉煤气量不足,准备用焦炉与高炉混合煤气,以利加热。因此决定委托燃气厂瓦斯救护站抽卸9号焦炉混合煤气管道盲板。在进行此项工作前没有确认管道上的阀门是否关闭,能否大量泄漏煤气的情况下,只是盲目认为:此阀门关不严,只是漏点少量煤气,不碍工作。于是在2小时后,先卸掉煤气管道法兰螺丝,然后将法兰涨开,煤气往外泄漏。当抽盲板时,发现阀门是处在半开状态,煤气大量窜出。操作工在慌忙之际误操作,将关阀门操作误将阀门打开,从而使外泄煤气量进一步增大,大量煤气与空气混合在极限浓度范围内,窜到炉台上遇红焦引起爆炸。此次事故烧伤7人,住院6人,同时烧毁电线100余米和电话机1台,震坏玻璃60余块,经济损失严重。事故原因:车间煤气副主任犯有经验主义,未经检查确认,盲目认为煤气管道上的阀门处于关闭状态,当顶开煤气管道法兰时漏出大量煤气又没立即停止工作,及时处理,致使大量煤气继续窜出遇火源发生了爆炸事故;在抽煤气盲板过程中,操作工在慌忙中误操作煤气打开阀门(将应关闭阀门),致使煤气大量窜出。
案例9
某焦化厂2005年1月15日检修,于下午5:30分焦炉停止加热。6:27分焦炉烟道发生爆炸。大烟囱下部检修口被炸开,烟道地下室面有部分砖被炸出。分烟道吸力翻板炸坏。炉顶看火孔盖被炸出。
事故分析:
1、停止加热时只是用交换机停止了煤气的加热,并没有关闭地下室高炉煤气旋塞。
2、高炉煤气压力高,使煤气直接由废气瓣进入了烟道,达到了煤气爆炸极限。
案例10
某焦化厂炼焦车间专职工程师秦某某在指挥倒换1号焦炉和2号焦炉的加热煤气时,确认检修前最后一炉焦炭已经推完,以为炉顶人员已脱离炉顶,当即下令打开机焦侧高炉煤气放散管进行放散(放散管离炉顶表面有8.65米)。但是,当时在炉顶作业的人员中,除了三班当班生产人员已撤离放散地方外,施工队人员、本厂修理车间、炼焦车间配管班和瓦工班的工人(约30多人),事先没有得到撤离煤气放散现场的通知。当天正好刮西北风,风力又不大,炉顶作业人员缺乏对煤气的认识和中毒抢救知识,先后有15人中毒,车间领导发现后,立即停止交换煤气,并及时进行了抢救。
事故原因:违反了“放散时通知炉顶操作人员”的规定;高炉煤气放散管较矮,当天风向、风力对煤气放散不利。
3、煤气事故分析:
煤气设备缺陷,特别是阀门泄漏是造成煤气着火事故的主要原因,煤气与空气混合达到爆炸极限,又遇火源是造成爆炸事故的根本原因,违章作业或违章指挥是引起煤气中毒事故的主要原因。
4、煤气事故防范措施
(1)焦炉机侧,焦侧操作平台,应设灭火风管。
(2)集气管的放散管应高出走台5米以上,开闭应能在集气管走台进行。
(3)地下室,烟道走廊,交换机室,预热器室和室内煤气主管周围,严紧吸烟。
(4)地下室应加强通风,其两端应有安全出口。
(5)地下室煤气分配管的净空高度不宜小于1.8米。
(6)地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞,不得采用铜质的。
(7)地下室煤气管道末端设有自动放散装置,放散管的根部设清水孔。
(8)地下室煤气管道末端设防爆装置。
(9)烟道走廊和地下室,应设换向前30秒和换向过程的音响报警装置。
(10)用一氧化碳含量高的煤气加热焦炉时,若需在地下室工作,应定期对煤气浓度进行监测。
(11)要定期组织煤气设备管道阀门的维修,消除设备缺陷,禁止在烟道走廊和地下室带煤气抽、堵盲板。
(12)交换机室或仪表室不应设在烟道上,用高炉或发生炉煤气加热焦炉、交换机应配备隔离式防毒面具。
(13)煤气调节蝶阀和烟道调节翻板,应设有防止其完全关死的装置。
(14)交换开闭器调节翻板应有安全孔,保证蓄热室封墙和交换开闭器内任何点的吸力均不低于5pa。
(15)高炉煤气因低压而停止使用后,在重新使用之前,必须把充压的焦炉煤气全部放散掉。
(16)出现下列情况之一,应停止焦炉加热:煤气主要压力低于500pa,烟道吸力下降,无法保证蓄热、交换开闭器等处吸力不小于5pa,换向设备发生故障或煤气管道损坏,无法保证安全加热。
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