一、事故经过
1999年9月30日16时左右,淄博市某化工厂发生了一起氯磺酸泄漏事故。当事厂区内冒出一阵阵呛人的白烟,职工发现后,忙顺着白烟跑出事地点,发现是一只早已不用的氯磺酸贮罐发生泄漏。职工赶紧采取措施,找来防毒面具进入现场,发现是贮罐底部有一小孔在往外漏料,便拿一片小木片想临时堵住,结果未能堵住,却使泄漏部位的小孔扩大了。职工又赶紧去接管道,用真空将物料抽到一槽车内,因真空度较小,而罐内又有残渣,使抽料的速度很慢,白色烟雾却在继续扩散。后来又采取掩埋的方法,用铲车将石灰和砂土运至贮罐附近,然后用铁锨把石灰和砂土填到贮罐底部和周围(贮罐基座高约0.5米),直至石灰和砂土高于泄漏点,使石灰和砂土将泄漏的物料吸收掉,而不至于挥发到空气中造成4个多小时,初步估计泄漏2吨多物料。在此事故中,没有人员中毒及受伤发生。
二、事故原因
事故原因很清楚,就是因为氯磺酸的长期存放,对贮罐进行腐蚀,使贮罐下部腐蚀穿透而引起物料泄漏。氯磺酸(HSO3Cl)是一种无色或黄色发烟的半油状液体,有极浓的盐酸刺激臭味,具有强腐蚀性。化学性质与浓硫酸相似,具有强氧化性,遇空气中的湿气而分解为氯化氢和二氧化硫,产生浓厚的白烟。能与酸、碱、水、醇等发生剧烈反应,并放出大量的热量。该化工厂以前曾用氯磺酸作原料,而1990年停用后,该贮罐内的3吨左右列料一直没有进行处理。9月30日发生泄漏后,大家才想起它的存在。因企业领导与职工的更换,很多人对氯磺酸的性质并不十分了解,也不清楚泄漏后的处理方法,更没有化学事故应急救援预案,以致延误了处理时间。事后查资料证明,用砂土、蛭石或惰性材料进行围堵吸收,然后运至废物处理场所进行处理,是比较有效的方法。
三、事故教训
从这次事故中可以看出,现在某些企业或企业的某些产品因市场因素而停产,生产装置和贮罐内不残存着一些化学危险品,由于企业的不景气,这些化学危险品也便被疏于管理了。一旦发生泄漏事故,容易造成人员的伤亡、财产的损失及环境的污染。而另外一些濒临破产而职工放假的企业,厂区内无人值班,发生事故后又不能及时发现,对社会所造成的危害更不堪设想。企业对残存化学危险品的问题要加以重视,加强对化学危险品的管理,建立化学危险品的管理档案,停产后应及时对生产系统及贮罐内的物料进行处理。对于不能进行处理的,要采取一定的防范措施,并指定专人负责,定期检查。企业的上级主管部门也要对企业的这类问题进行检查,对一些濒临破产或转产的企业更要加强管理,对存在的隐患进行强制性整改,这样既能防止事故的发生,又能保护企业的财产不再遭受损失。