联系方式 | 业务合作 | 会员

硫化氢(瓦斯系统)中毒事故原因剖析及防范措施

2005-12-01   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

引言(1)

  瓦斯系统是石油炼化企业储运系统的一个重要组成部分,承担全厂装置瓦斯的正常放空、回收利用及事故状态下的紧急排空任务。该系统由瓦斯管网、气柜、瓦斯增压站及火炬设施组成,它是保证装置事故状态下紧急放空的安全系统,也是瓦斯回收利用的节能系统,同时也是减少对环境污染的重要辅助系统之一,具有点多面广的特点。近年来,随着加工高含硫原油的比例增大,瓦斯中硫化氢的含量有不同程度的增加,给该系统的安全运行带来了威胁。现对我厂发生的3起瓦斯系统硫化氢中毒事故的原因进行分析,并提出相应的防范措施,以确保瓦斯系统的安全运行。(王天虹)
 
案例(2)

  a) 1993年4月1日8时20分左右,聚丙烯一车间两职工在处理低压瓦斯沉降罐PP粉料放空时,在关不动沉降罐进出口阀门的情况下,两人贸然违章操作排放PP粉料,造成含硫化氢的低压瓦斯外泄,两人硫化氢中毒。

  b) 2000年2月13日10时30分左右,仪表车间职工在焦化车间对富气调节阀进行检修时,一职工站在下风方向,吸入泄漏出的含有硫化氢的瓦斯气体,当感到不适并站起身时,身体倾斜摔倒在地,面部受伤。

  c) 2003年10月18日上午11时,轻油车间瓦斯增压站职工在巡检时发现1#瓦斯压缩机机腔底部的一根紫铜管泄漏,向维修车间报修。维修车间2名钳工下午3时到现场检查,发现是瓦斯压缩机的平衡管泄漏。轻油车间增压站职工停压缩机,关闭高低压瓦斯的阀门进行泄压排凝,维修工将紫铜拆走。下午4时20分在回装平衡管过程中,由于压缩机进出口阀门内漏,含有硫化氢的低压瓦斯漏出,造成1名维修工硫化氢中毒昏倒。
 
事故原因(3)

  a) 违章操作:1993年4月1日硫化氢中毒事故是典型的违章操作所致,操作工在明知沉降罐进出口阀门关不动而不能关的时候,竟贸然排放PP粉料。2003年“10.18”事故则是维修工不按规定办理作业票,在进出口阀门没有上盲板的情况下,违章拆卸安装紫铜管而发生的中毒事故。

  b) 安全意识不强:2000年2月13日的中毒事故,充分反映了仪表职工安全意识不强。该仪表工站在下风方向对富气调节阀进行检修,而且也没有佩载防毒面具或空气呼吸器,防护措施不到位。“10.18”事故中维修工拆卸紫铜管时,感觉瓦斯味道很大,仍继续作业,未向轻油车间当班职工反映,未采取措施,自我保护的安全意识差。

  c) 对瓦斯含硫化氢等有毒气体的危害认识不足:我厂轻油车间瓦斯增压站的3台瓦斯压缩机,日常的排凝均是现场就地排放,对瓦斯中的硫化氢含量也没有进行定期的测定和评价,从瓦斯系统的管理到日常操作、检维修,都忽视了瓦斯中硫化氢的潜在危害。

  d) 装置排放瓦斯的硫化氢含量严重超标:“10.18”事发当天,经现场检测,硫化氢浓度达到1274mg/Nm3,远远超过20 mg/Nm3的硫化氢排放含量要求。

  e) 安全设施不齐全:在瓦斯系统操作现场,没有安装硫化氢自动检测报警仪,这导致硫化氢中毒事故的客观原因。
 
防范措施(4)

  a) 提高认识,规范管理。制订下发《瓦斯系统安全操作的有关规定》,将瓦斯系统等同于硫化氢系统进行管理与操作;编写《我厂建厂以来瓦斯系统硫化氢中毒事故汇编》,组织职工学习,并无展硫化氢中毒事故的演练,提高职工处理硫化氢中毒事故的能力;对瓦斯系统的操作、检修等作业人员,上岗前要进行硫化氢中毒及救护等方面知识的教育培训,考试合格后,方可上岗。

  b) 完善加工方案,开好脱硫装置;未建脱硫装置的,要开好碱洗设备,控制瓦斯系统中硫化氢的含量不大于20mg/Nm3,防止腐蚀管线与设备。

  c) 对瓦斯系统中的硫化氢含量进行定期检测和评价并及时公布。

  d) 在瓦斯系统作业较为集中的场所,如气柜区域、火炬区域、瓦斯增压站等现场,要安装硫化氢自动检测报警仪,同时在显眼的地方设置警示牌。

  e) 瓦斯系统的操作,如从事开关阀门、排凝、采样、检尺、堵漏、检修等作业时,要选用适当的防毒面具,站在上风方向,要按一人操作、一人监护的原则进行操作。

  f) 规范瓦斯系统设备检维修的作业管理。瓦斯系统的有关设备检维修时,涉及瓦斯外排、置换、上盲板等处理时,需开作业票,落实好防范措施,方可交维修人员进行修理。

  g) 对全厂瓦斯系统的管线要建立巡检制度,同时增加管线的检测频次,发现异常要立即汇报处理;对瓦斯系统的设备,要搞好日常的维护保养,确保完好。(王天虹)