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一起脲液烫伤事故分析

2005-11-28   来源:安全文化网    热度:   收藏  

    1事故经过

    2004年9月9日晨7:30左右,某化工厂四车间蒸发岗位,由于蒸汽压力波动,导致造粒喷头堵塞,车间值班主任葛某迅速调集维修工4人上塔处理。操作工李某看看将到8:00下班交班时间,手里拿套防氨过滤式防毒面具,一路一为到64米高的造粒塔上,查看一下检修进度。看到维修工们正在紧张地拆卸法兰螺栓,他关心地说:“要注意安全啊!”螺栓拆完后,维修工们用撬杠撬离喷头,李某站在维修工们的身后仔细观察。当法兰刚撬开个缝,一股液烫的脲液突然直喷出来,维修工们眼尖腿快迅速躲闪跑开,李某尚不知发生了什么事,躲闪不及,脲液扑了他满脸半身,当即昏倒在地,随后被在场的维修工们抬下造粒塔,送进医院抢救治疗。医生剥开了李某的上衣,有衣服护着的地方情况还好,裸露骨在外面的脸、脖颈、手壁皮肤均受伤害,其中面额部皮肤为Ⅱ度烫伤。

    2事故原因分析

    a)李某防护技能差。在他上塔查看维修工的检修进度时,只一味地想看个究竟,位置站得太靠前,当法兰撬开时,反应迟钝、躲闪慢,是导致他被烫伤的直接原因。

    b)李某自我防护意识淡薄,疏于防范。当他提醒他人注意安全时,完全忘记了自己也处在极端的危险环境中。虽然他手里拿有防氨过滤工式防毒面具,但未按规定佩戴,只是把防护器材当作一种摆设,思想麻痹大意不重视,是导致他烫伤的主要原因。

    c)该车间安全管理不到位。在一个狭窄不足6平方米的检修现场,却集中了6人,人员拥挤场地窄,不易疏散开,更严重的是检修现场进入了与检修无关的人员,检修负责人没有及时制止和纠正,结果导致与检修无关的人员被烫伤。

    d)该车间安全技术技能培训不到位。维修工们只顾一门心思地检修,没有考虑周围的环境是否发生了不利于检修的情况;检修前安全教育不到位,检修的维修工缺乏严格的检查,安全措施未严格落实到位,执行力差。

    信息来源:安全健康和环境2005.5