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脱碳溶液泵油系统进碱原因分析与改进(合成氨厂)

2004-10-27   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0
    1、原因分析
    自开车以来,脱碳溶液泵05P001曾多次因油系统进碱造成油压低联锁跳车,其共同的特点就是油过滤器压差高(有时达o.09MPa),油压低,引起辅助油泵启动,油泵出口安全阀起跳,油压大幅度波动,触及联锁跳车。曾怀疑油有杂质,比较脏,但对油箱进行多次较为彻底的置换过滤以后,仍不能有效减少油过滤器因压差高而切换清洗的次数。后对油质进行取样分析,发现有大量的碱进入了油系统。经过观察分析,只有泵体机封漏出的密封水,有可能在滴水槽液位涨至轴承时,沿着轴润滑油箱体上的轴承护圈间隙,由密封板内孔进入油系统。我们从以下三个方面分析:
    (1)泵体机封损坏或密封水压力低,都会造成机封效果不好,碱液外漏(喷)量大。造成严重后果的因素主要有:①密封水压力低,加入溶液泵机封的水量过小或密封水冷却器05E006换热效果不好,密封水温高,使动、静机封冷却不下来,热量带不走,容易使机封磨损;②密封水加入量过大,易把水封环挤出来,不仅损坏了机封,还造成碱液外喷;③溶液泵出口压力波动,开、停车频繁,水力透平振动大,均能造成溶液泵振动,发生轴位移,容易磨损机封,水封环外出。
    (2)造成滴水槽液位高,一个是密封水漏量大,滴水孔排不及,另外是滴水孔易被碱液结晶阻塞,碱液排泄不畅,造成槽内碱液积满外溢,很容易造成油系统进碱。
    (3)轴承护圈间隙过大,密封板内孔磨损,为油系统进碱大开了方便之门,而且还易漏油。
    2 预防改进措施
    (1)稳定密封水压力。我厂C02冷凝液泵设计量小,出口压力仅为1.2MPa,且供给的用户较多,虽1991年大修中增加了05P007A/B,压力提高至1.68MPa,但仍然需对冷凝液几个大用户实行严格管理,优化操作。应注意:①各用户在开阀时不能过快、过大,调节阀设定限位,增设报警提示,调节以密封水压力为准,兼顾得当,确保压力  稳定正常;②补水阀尽量不开,水平衡可用地下槽加水补入系统来维  持;③冷凝液罐液位调节阀LV05023尽量不开,如果液位高可用现场  导淋排放;④如出现密封水压力大幅度波动,现场要及时调整密封水  量在200~400L/h,确保水量不能过低;⑤降低C02冷凝器05E007A/  B冷却循环水温度,增大循环水量,保证CO2冷凝液泵入口温度,避  免冷凝液泵汽化。 
    (2)及时调整水冷器05E006循环水温度,循环水量,确保换热效  果,保证密封水温正常。
    (3)对密封水管线加蒸汽伴热,用于冬季管线防冻;配置蒸汽吹管在滴水槽根部加热,严防漏碱结晶,阻塞滴水孔。
    (4)加强管理,提高巡检质量。