2月20日17:40左右,尿素车间员工发现压缩厂房南侧有氨泄漏,通知合成车间,合成车间当班班长杜岩军和岗位操作工李守民赶到泄漏现场,发现泄漏较大,立即汇报调度室及有关领导,同时带上防氨面具和空气呼吸器,接近现场,由于液氨泄漏迅速扩大,周围一片白雾,无法确认泄漏地点,立即启动装置液氨泄漏事故应急预案。很快公司生产运行处曹晓舟,化肥厂白厂长、单厂长,调度长王立夫、安全科长陈海,合成车间主任常哲伏、副主任阎峰华、李俊斌、张明松等相继来到泄漏现场指挥处理,在泄漏附近区域拦上警戒线,并请求消防队支援。
由于泄漏现场附近氨管线较多,有从合成装置去氨罐的冷氨线,去水汽装置的氨线,去尿素装置的热氨线,还有从氨罐出来经冷氨泵送尿素,送化二、送氨水站、送龙凤计七条氨线,十多个阀门。如果处理不当,极有可能造成连环爆炸的恶性事故。泄漏氨线现场流程如下图所示:
化肥厂厂长白克祥亲自指挥,兵分两路:白厂长组织在场有关人员研究处理方案,不同部位泄漏的具体应急方案。生产厂长单景森组织人员确认泄漏部位。现场研究决定,虽然现场液氨泄漏较大,但消防队员对现场不熟悉,处理不好可能造成全厂停车。只要做好防护措施,完全可以保证安全。决定由合成车间富有经验的老操作工李守民穿好消防队专业防化服,带好空气呼吸器,在班长及有关人员的监护下,到汇漏点确认泄漏具体部位。李守民到现场认真辩认泄漏部位,准确判断是合成装置111-F去水汽车间的氨线泄漏,班长杜岩军立即组织人员将该线根部阀切除,几分钟后,泄漏逐渐减少。至18:50左右完全恢复正常。
经查,该氨线流程如下图所示:
该氨线由合成装置送至水汽车间快锅岗位调节水质所用,由于此线是1976年建厂施工,泄漏部位是导淋焊口,由于多年氨腐蚀造成导淋焊口泄漏(由于介质是99.9 %的液氨,不可能冻线),2月21日已将泄漏部位导淋及附近管线更换,并且在上图红框位置新加一道截止阀。
而且该氨线的作用是调节脱盐水的PH值,快锅装置目前停用,只在电厂停车时开;合成装置水质在处理今年处理该线的期间,液氨用量很小,每班用水桶接半桶倒入加药槽,就可以满足生产。所以,本次泄漏对生产没造成任何影响。在处理该事故的过程中,员工忙而不乱,注意安全,处理果断正确,保证了人身安全及安全生产,特别是李守民同志,在危险面前,沉着冷静,勇敢细心,防止了事态进一步扩大,为及时排除险情发挥了重要作用。