(一)事故概况
事故设备为最高使用压力1.0MPa,传热面积100.96m?,最大发热量7t/h的锅壳式锅炉。
该锅炉在鱼汛期间(约4个月)每天24h连续运行,为不使进货的鱼腐烂,必须尽快处理,因此锅炉处于超负荷运行。
为进行定期检验,在清洗锅炉时发现下述异常现象:
1. 设备在炉胆出口的10根水管全部变色,通过用超声波检测发现其中3根外径增大,壁厚减薄,处于即将爆裂状态。
2. 第一回程烟气入口烟管翻边烧损,包括拉撑管全部产生裂纹,但没有漏水。
(二)事故原因分析
发生事故的主要原因是:由于软化水装置出现故障,锅炉直接使用未经处理的水,使锅炉内部结有1-2mm厚的水垢。其次是燃料采用C重油和鱼油混烧(鱼油黏度高,灰分约10%),火焰很长,致使锅炉出口的排烟温度升高,再加之因生产用汽过多,锅炉超负荷运行,最终使锅炉水循环紊乱,局部产生过热。
(三)防止同类事故的措施
加强锅炉附属设备的检查保养,调整混合油的加热温度以适合燃烧,同时还要增设辅助锅炉或节减蒸汽用量以避免锅炉超负荷运行。
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