(一)事故概况
1990年,湖北省某单位的1台1000m?球罐开罐检验时发现4号支柱角焊缝开裂及部分支柱斜平板式盖板鼓包。经修复投入运行3个月后,又发现该罐7号支柱产生与4号支柱向类似的开裂现象,该罐被迫停用。
另一单位的7台200m3液化石油气球罐开罐检验时,发现1号球罐4号支柱角焊缝有长290mm的裂口,该支柱和另外几根支柱的斜平板式盖板有鼓包。
1992年元旦前夕,鄂西北最大的液化石油气站(拥有7台200m3球罐),有4台球罐(2号、4号、6号、7号球罐)的6根支柱与球罐相连的角焊缝发生局部开裂。裂口最长达600mm,裂口开裂宽度最大达110mm;其中6号球罐6号支柱焊缝开裂达580mm,球壳表面被拉伤,长230mm,深约6mm。有2根支柱(分布2号、4号球罐)的斜平板式盖板被掀开,但角焊缝未开裂,还有17根支柱局部发生膨胀,外圆周长膨胀最大的部位表面油漆开裂。
(二)事故原因分析
1.雨水和喷淋长期渗入支柱内形成积水和动机结冰(现场气温-13℃)是造成支柱角焊缝开裂,斜平板式盖板掀起,支柱外圆膨胀的直接原因。在现场可看到从盖板掀开处胀出的冰柱及角焊缝开裂处的结冰情况。
2.支柱角焊缝、斜平板是盖板角焊缝的焊接质量差,对7台球罐的全部支柱的斜平板式盖板角焊缝的检查情况,90%的盖板与球壳相交处的焊缝局部未填满,2号球罐7号支柱角焊缝裂口处有长达400mm的虚焊,部分有明显穿孔,用¢1~4mm铁丝可轻松穿透,这些穿孔则是外界水渗入柱内的通道。
3.支柱角焊缝都未按图样要求开焊接坡口,均存在未焊透,深度超过5mm。
4.当时,我国有关球罐的法规没有关于避免球罐支柱积水结冰的要求。
(三)预防同类事故的措施
1.焊接支柱时,柱脚板的地脚螺母应松开,先焊支柱与球皮的角焊接,后焊支柱与底板及支撑的焊缝,且应对焊缝进行焊后热处理。
2.在有关球罐设计、制造、安装验收的法规中增加避免支柱内积水的要求。