事故发生在河南省开封化肥厂合成车间。当日合成车间2号压缩机进行小修,检修气缸上的加油装置和活塞杆档油圈等部件时,由于检修工作缺乏统一指挥,秩序混乱,当加油装置修好后,钳工要求1名操作工往汽缸倒气以试验检修质量,该操作工未顾及安装档油圈项目是否完成,也未考虑往汽缸内倒高压气的后果。当高压气体倒入汽缸内时,气体推动了活塞移动,将正在滑道内安装档油圈的1名工人挤死。
这起事故的直接原因有3点:
1.检修工作缺乏统一指挥;
2.违反了未检修完的设备不得进行试车的规定;
3.向气缸内充气未全面考虑,未意识到活塞会被推动。
为防止此类事故再度发生,可采取以下两项防范措施:
1.严格设备检修交接和试车制度;
2.无特殊情况检修中途不得试车,非进行试车不可时,必须通过项目负责人的同意,而项目负责人则必须全面考虑情况,谨慎作出决定。