事故名称:盐水结晶引起电槽脱水。
发生日期:1980年1月。
事故经过:某厂电解工段发现盐水高位槽有脱水现象.认为精盐水泵有故障。开备用泵仍无效。厂调度得悉后,通知改用化盐工段泵经短路管道直送高位槽,并及时注意电解运行情况。发现有数台电槽液位管内无液体,氯气从玻璃管中冒出,并有水蒸汽。多数电槽均显脱水现象,说明高位槽脱水时间较长或者化盐短路应急送水效果不显著,即系统停车。
原因分析:(1)事故检查乃过饱和盐水慢受寒气温影响,溶解度降低,部分盐结晶析出,堵塞管道而造成。
(2)操作工判断错误,注意力完全集中在排除泵的故障上,延误了处理,故而造成多数电槽脱水(高位槽报警到调度得到信息,时间已过70分钟.而高位槽容积仅15m3,408只电解槽1小时耗用盐水量就达110m3);
(3)当高位槽发出报警信号,就应及时向生产调度汇报。
教训:(1)异常情况表现在电解,而问题是出在化盐工序,为防止此类情况,精盐水中NaCl的含量在冬季和初春.应适当降低,一般应在<315—3l0g/L,在日常停车时,考虑到停车后,管道内盐水温度降低,故在停车前NaCl含量亦应适当降低;
(2)定期结合全厂性停车,对电解盐水总管进行冲洗,防止铁锈和橡胶渣粒的积聚;
(3)定期启动备用泵,确保设备完好待用,
(4)对高位槽及相应的盐水管道要进行良好的保温。
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