事故名称:氯压机叶轮腐蚀。
发生日期:1993年2月6日。
发生单位:天津某厂。
事故经过:1月20日1#氯压机空气运转后通氯转入正常运转,当时除三级出口温度稍高外,余者皆为正常。2月4日14时发现各级出口温度皆有上升,以三级出口温度最为严重,但各级出口压力正常。2月5日零时主机电流由49A突降至40A,一级进口真空度也由20.58kPa降至17.64kPa。2月6日零时20分发现主机电流降至35A,三级出口温度高达108℃,四级出口温度103℃,主机声音不正常,立即切换,l时50分停机,开盖检查发现,三、四级叶轮腐蚀穿孔。
原因分析:1.有水进入l#氯压机系统以往打开机盖或中冷器检查.仅看到有白色粉末,非常干燥,而这次打开1#氯压机机盖发现有潮湿的痕迹。另外,4#中冷器底部有黄色的结晶物,经分析为FeCl2和FeCl3,而只有在系统有水情况下与氯气生成盐酸再与铁反应才会生成FeCl2,再进一步氯化生成FeCl3。Fe与Cl2直接反应生成FeCl3必须在550℃高温条件下进行、而这种条件不其备(三级出口最高温度为108℃),故无水进到1#氯压机系统、不会有FeCl3生成。
(1)2#氯压机中冷器漏,停机后,换好3#中冷器进行空气运转长达20多个小时,冷却水经已漏的中冷器(l#中冷器和4#中冷器)再通过回流管进到2#氯压机一级进口管,当开2#氯压机通氯几分钟,水就通过2#氯压机氯气进口阀门进到氯气进口总管,在开1#氯压叽时,氯气总管的水的就与氯气一起进到1#氯压机中;
(2)2月5日检修循环泵一天,2月1~5日填料塔酸浓度一直在93%以上(接近93%),也使人怀疑酸循环泵是否上酸,这样氯气含水就会超标(当时氯气含水分析仪坏了,不能提供数据);
(3)氯压机两端与抽气室连接小管因抽气室旁路阀门小严往往进湿空气(空气运转时)。.2.钛管掉闸35分钟湿氯气腐蚀管道、设备,其腐蚀物(FeCl2和FeCl3)进1#氧压机堵塞三、四级叶轮及其通道(因三、四级叶轮和其通道窄小),流速加大,阻力升高,温度升高。
教训:(1)绝对禁止湿氯气进到氯压机系统中,一旦发生湿氯气进到氯压机中,腐蚀管道与设备,必项清除其腐蚀物,以防堵塞氯压机叶轮及其通道。
(2)氯压机各级出口温度,只要有一级达到或超过100℃就要立即停机;
(3)加强氯气含水分析仪的管理,必须做到每时每刻都有氯气含水的读数,一旦发现氯气含水超过100ppm,就要在氯气冷却、干燥系统找原因,发现问题及时解决,直至含水合格为止;
(4)氯压积系统严禁进水,一旦发现进水,必须清洗干操后方可开车,若该机(进水机)氯气进口阀门动了,氯气总管也必须检查是否有水'若有水,必须清洗干燥之;
(5)氯压机两端与抽气室相连小管要用塑料软管引出,其端头要封好,以防抽气室旁路阀门不严往机内进湿空气。
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