一、事故经过:
2003年9月15日10:19分6B磨煤机出口温度突然迅速上升,最高101℃,磨煤机电流从38A降到25A,6B磨堵煤了,值班员立即采取措施处理。
10:20分6B给煤机跳闸。汽包水位、汽温、炉膛负压出现较大波动,负荷快速下降。
10:23分投入CD1、CD3、AB2成功油枪稳燃。几分钟后,6A、6C给煤机也随后出现堵煤现象,6A磨煤机出口温度最高88℃,6C磨煤机出口温度最高91℃,致使负荷最低下降到158MW,两汽泵流量瞬间低到160t/h左右,汽泵再循环开,两汽泵均出力不足,给水流量大幅下降,汽包水位大幅度波动,单元长立即命令:解CCS为TF控制方式,降低机前压力,提高小机进汽参数,汽泵出力迅速恢复,调整汽包水位正常;同时命令机侧启动电泵,以防不恻;通知值班员调整好6A、6C制粉系统,稳定负荷、汽压。其间派人立即到就地投电泵冷却水,退电泵电加热。
10:40单元长通知磨检检查6B给煤机,令起6E磨煤机,稳定负荷180MW,逐步退CD1、CD3、AB2油枪,退电泵,投入CCS控制方式,将机组调整至调度负荷运行。
15:10分5E给煤机出口堵煤,给煤机跳闸,迅速解CCS为TF控制方式,投AB#2油枪,稳定负荷和汽压;15:25分启动5B制粉系统,但几分钟后5B给煤机跳闸,就地无法复位跳闸信号,通知调节班处理。
二、事故总结
1、接班后根据实际情况作的事故预想对大家处理本次事故帮助很大。因天气连续几天下暴雨,接班后单元长要求大家作好制粉系统的事故预想,检查油枪和电泵是否正常备用,加强制粉系统地运行监视和巡检,每个小时对原煤仓震打放炮一次。
2、当出现给煤机跳闸事故时,CCS控制方式下,一方面使主汽压波动较大,影响汽泵出力;另一方面使其它磨负荷增加,因天气恶劣,这样使其它磨的工况恶化,加剧负荷波动。因此以后处理类似事故,应立即先解CCS为TF方式(解前注意设定值和实际值的偏差不要过大),降低主汽压,尽快稳定负荷(不宜低于165MW),防止汽泵出力不足现象发生。
3、由于#5、6机组汽包水位调节性能相对差点,一旦汽泵不出力或跳闸应立即启动电泵,调整汽包水位正常。
4、投油枪的时间间隔应稍长点,一方面可以防止油压低油枪跳闸,另一方面可以减少主汽压和汽包水位的波动。
5、调整磨煤机的过程中,注意每台磨的给煤量、出口温度和一次风母管压力,可以提高一次风母管压力,防止出现连续堵煤现象,增大磨煤机风门开度,防止一次风机失速。
6、防止煤层着火不好爆燃事故发生。
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