一、事故经过
2004年8月8日,#3机组负荷301MW,主蒸汽压力16.7Mpa,汽轮机顺序阀控制,“机跟炉”投入,高压调门GV1、2、4、5、6全开,GV3开度为19% 。
21:05:15,发现负荷突然急剧下降到247MW,且继续快速下降,汽包水位、主蒸汽量、给水量也随之快速下降,主蒸汽压力则快速上涨,汽机值班员检查发现汽轮机左侧高压主汽门(TV1)关闭,反馈到0,高压调门GV1、2、4、5、6、3全开,“机跟炉”已自动解除,立即通知锅炉值班员快速减负荷。
21:05:40,锅炉值班员打掉#3A磨煤机,同时快速减少给煤量,同时紧盯锅炉给水画面,严密监视汽包水位,以及汽动给水泵出力情况;汽机值班员则密切监视主蒸汽压力上升情况,同时快速浏览EH油系统、汽轮机TSI监视画面,检查汽轮机轴向位移、振动、推力瓦温度、胀差等均正常,无大的变化,但#1、2瓦温度上升较快,由#1瓦温度由79℃上升至86℃,#2瓦温度由74℃上升至81℃。电气值班员作好切换厂用电的准备。
21:05:51,机组负荷降至235MW,主汽门前压力由最高的18.3MPa(炉侧主蒸汽压力18.65MPa)开始回落,汽包水位最低达-170mm。就地检查汽轮机左侧高压主汽门(TV1)在完全关闭位置,但其EH油系统无明显异常,保持汽轮机在“操作员自动”控制方式,使右侧高压调门GV2、4、6确保完全开启,继续滑降主汽压。将#3机组情况汇报值长,联系热工检修人员处理。
21:24分,开启主蒸汽管道疏水、高压导汽管疏水手动门。同时继续减负荷至184 MW。#1瓦温度由最高的92.3℃、#2瓦温度由最高的83℃开始缓慢下降。为防止汽轮机左侧高压主汽门(TV1)突然开启,造成汽包出现虚假水位,以及避免瞬间对汽轮机造成较大冲击,派人去就地关闭左侧高压调门GV1、3、5油动机进油门,将GV1、3、5强制关闭。GV1、3、5关闭后,左侧高压主汽门(TV1)多次突然开启至17% ,过一段时间后又自行关闭。
21:35,机组负荷减至165MW,#1瓦温度稳定在89℃,#2瓦温度稳定在81℃。
23:10,检修更换了左侧高压主汽门(TV1)伺服阀,开启主蒸汽管道疏水电动门、高压导汽管疏水气动门进行疏水后,将左侧高压主汽门(TV1)恢复开启,并将左侧高压调门GV1、3、5指令强制为0,然后开启GV1油动机进油门,再由热工逐渐给指令,缓慢开到计算机的内部计算指令位置,同样将GV5、3恢复相应开度。
23:40左侧过热蒸汽系统恢复正常,#1、2瓦温度也回落到正常值,观察一段时间无异常后,逐渐加负荷,00:03,启动打掉的#3A制粉系统,8月9日00:30,负荷逐渐加满,左侧高压主汽门(TV1)未再出现异常。
二、事故分析总结
1、热工人员对事故认真分析后,认为可能是由于左侧高压主汽门(TV1)的伺服阀长期处于较高的温度环境,导致伺服阀线路板上的电子元件出现问题引起的,并提出“关闭左侧高压主汽门(TV1)油动机进油门,更换左侧高压主汽门(TV1)的伺服阀”的建议。
2、运行人员发现及时,分析判断准确。从故障出现到打开相关画面查找确认具体故障设备,整个过程不到10秒钟。为事故处理争取了宝贵的时间。
3、在发现主蒸汽压力则快速上涨,当确认了事故原因后,立即果断地采取正确的措施:打掉#3A磨煤机,迅速减负荷。快速有效地控制住了汽压的上升,避免了安全门动作。
4、在事故处理过程中运行人员密切监视汽包水位,汽动给水泵出力情况、高加水位、汽轮机轴向位移、振动、推力瓦温度、轴承温度、胀差等参数变化情况,适当调整,保证了这些参数的在正常范围内,
5、运行人员及时关闭左侧高压调门GV1、3、5油动机进油门,将GV1、3、5强制关闭,以及开启主蒸汽管道疏水、高压导汽管疏水,也是十分必要的。检查汽轮机轴向位移、振动、推力瓦温度、轴承温度、胀差等参数变化情况,是我们决定是否需要停机或继续减负荷的依据。
上一篇:#5、6炉多台给煤机连续堵煤事故
下一篇:#6机大机润滑油泄漏事故