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除氧器水位高的误操作

2009-07-28   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  一、事故经过

  2004年10月30日12:24 (#1)机组负荷290MW,除氧器水位发异常报警,水位此时为-215mm,立即启动1A凝结水补水泵,除氧器和凝汽器水位略有上升后又开始下降。12:50除氧器水位已经降到-430mm附近,备用凝结水泵(A)已联启,手动停止A凝结水泵,并解除其联备。同时,锅炉值班员快速减负荷,并关闭机炉侧所有疏水门。派人员外出检查哪儿有漏点。通知化学提高除盐水母管压力。就地打开凝汽器补水调节阀旁路门,而凝汽器水位已经降到406mm,除氧器水位最低降到-930mm。12:54锅炉负荷已减到170MW,就地检查发现除氧器事故放水电动门全开,而CRT画面和就地配电柜上均指示此门为全关状态,CRT画面上该门的操作窗口也指示其在关闭位置,在就地手动摇关除氧器事故放水电动门,并将其停电。13:00锅炉负荷减到150MW,投CD#2、3、4油枪助燃。除氧器及凝汽器水位逐步回升;13:10除氧器和凝汽器水位基本正常,退出CD层油枪,机组恢复正常。(此事被定为二类障碍)

  二、事故调查:

  事后调查发现是值班员×××误操作引起。当值班员×××发现除氧器水位高报警,就想到开除氧器溢流阀来降低水位,但是操作时却开了事故放水阀,盘上显示事故放水阀无法打开,阀门状态为绿色(阀门本身有故障),值班员×××也认为此门无法打开,就给了一个关指令。但就地实际已经部分开,关时却开在一个位置,但全关反馈却一直显示在盘上,给值班员×××一个错误信号。当除氧器水位继续下降时,值班员×××没有想到是事故放水阀问题,同时也没有及时汇报单元长,并隐瞒了操作,给事故控制造成了难度。