一、事件经过
2004年9月16日白班,#1机组#1A真空泵运行,#1B真空泵备用。10:00,联系热工处理#1B真空泵入口总门状态不对缺陷。
10:47:30秒,热工人员在试验#1B真空泵入口总门行程开关时(后证实此开关有故障),#1机真空快速下降,当时负荷292MW。#1A真空泵大气射气阀自动关,入口门未联开,汽机主操立即手开#1A真空泵大气射气阀,单元长令汽机值班员迅速到就地给#1B真空泵补水,确认#1B真空泵入口总门的实际状态,手启#1B真空泵。#1锅炉人员打跳F磨并控制汽包水位。之后,#1机真空开始恢复,至10:49分真空恢复正常(由-90.3KP最低降至-85.5KP)。10:52分,负荷恢复290MW以上。
12:20分,热工开票处理#1B真空泵入口总门反馈行程开关后,试验该门开关均正常。
二、事故分析
经分析认为导致真空下降的原因是:1B真空泵入口总门就地阀门状态标识与实际相反,反馈行程开关接触不良,致使运行人员误认为入口总门没关到位,而当时该门实际在关位,热工人员在关门时,将该门误开。同时,热工人员无票作业,属严重习惯性违章。
三、事件反思
该起事件是继“6.24”主油箱跑油事件发生后的又一起典型性习惯违章,值得大家反思。安全考核不是目的,管理的目的是培养大家树立良好的安全意识、形成良好的工作作风,进而避免问题的重复性发生。安全意识的树立不可能取巧,只能是我们各级生产管理人员从自身作起,透过严谨的工作作风、科学的工作方法来带动广大员工,这是一个过程。当然,作为一种有效的管理手段,安全考核在需要时还是能够发挥其作用的。
四、存在的问题及整改措施
1、 据热工人员反映,1期真空泵大气射气阀在-87KP联关,入口
门在-85KP联开,并且此二门为一个开关控制.这次真空降至-85.5KP,入口门未开,导致#1A真空泵实际处于不工作状态,其连锁值有中间盲区,并且开关可能有问题。热工应在条件具备情况下做联锁试验,给运行一个交待。
2、 #1机真空的画面及测点应该选用1/P2115点。目前,#1机真
空选用1/P2119点,与实际偏差较大。当#1汽轮机低压缸排汽温度在40℃时,对应真空值应为-94KP(真空严密性较好时),1/P2115点为-95KP左右,较接近实际值,而1/P2119点为-90KP, 不利于运行人员进行事故处理。 热工应校验变送器1/P2119。
3、 #1机两台真空泵在停止状态时,不能维持正常运行时的水位
(约200MM),只有约30MM,热工给一个NORMAL信号,也就是说具备联启条件。当联启后,运行人员必须迅速到就地补水,才能保证真空泵正常工作。请汽机分部给予解决。
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