一、事故经过
2004年10月26日15:43:48,#5发电机出口2205主开关、220KV2057分段开关跳闸,机组有功由310MW骤减至14MW,无功、定子电流几乎降到0,发电机励磁开关、6KV工作分支5A1、5B1开关未跳,6KV工作段5MCA、5MCB电压正常,6KV公用B段上输煤B变86TB、循环水B变88TB跳闸。#5锅炉与汽机均未跳闸,汽包压力迅速升高、汽包水位迅速下降,过热器安全门动作。
15:44:12,#5机有功14MW,汽包压力19.08Mpa,汽包水位-250mm,汽机转速升至3129rpm,OPC动作三次,锅炉手动MFT,汽机联跳,大机润滑油泵联启正常,手启电泵正常。
15:46,厂用电失压,保安段失压,大机直流油泵联启正常,柴油机自启但5EG-B开关未自合,就地手动合上,循环水泵房四台冷却水泵跳闸,循环水母管压力由110Kpa降至5Kpa,#6汽机真空逐渐下降至-85Kpa,切换空压机冷却水源。
15:49,厂用电恢复,启循环水泵房#1、2冷却水泵,#5A、#5B循泵自启,启闭式水泵恢复空压机正常冷却水源,启电泵及其他设备。
二、运行操作思路及点评
1、电气人员发现2205开关跳闸、负荷由310MW一下降到14MW,首先断定机组跳闸,立即抢保厂用电。
点评:这是通常做法,但要具体事情具体分析。此次跳机更像一次FCB动作(机组快甩负荷,引进型300MW机组原美国西屋公司设计中有这一功能,主要用于运行中电气主开关跳闸、线路故障且短时可消除,让机、炉不跳,机组带厂用电运行等待,快甩时汽机旁路自动打开、锅炉油枪自投、制粉系统自切等,现这一功能国产化后已取消)。
2、电气人员立刻手启快切厂用电,未成功。用5A2、5B2手操强合也未成功。
点评:未成功的原因在于:2205开关已跳开,与电网无连接,机组自带厂用电,此时采用并联方式切换厂用电,等同于将两个电源(6KV工作电源和启备变来的备用电源)并网,这时快切装置需检测电压差、频率差满足条件才可动作,但当时频差肯定不满足了。
3、手动将5A1、5B1开关切开,强合5A2、5B2开关。
点评:串联方式切换,切开5A1、5B1开关后,5A2、5B2开关应能自投合上,自投不成功的原因是前面手操强合了一次没成功,快切装置自动闭锁了5A2、5B2开关再合。
4、厂用电失压后,发现#5柴油机自启,5EB-2开关已分开,但5EG-B开关未自合上,派人到保安段合5EG-B开关。
点评:厂用电失压后,立即关注柴油机的运行,尽快恢复保安段电源,思路是正确的。但是未选择在后备立盘上操作5EG-B/5EB-2却是舍近求远之举。
5、发现循环水B变88TB跳闸,立即派人给循环水B段送电,合88TB高压开关03B88—1后,03B88-2合闸不成功。#5机厂用电恢复立即合AB88-3分段开关,循环水B段电压正常。
点评:处理非常迅速和果断。
6、#5机负荷降至14.5MW,汽包压力升至19.08 MPa,汽包水位降至-250.2 mm,汽轮机转速上升至3129 rpm,锅炉手动MFT。
点评:发现主开关跳闸,立即手动MFT是目前情况下唯一正确的选择。
7、#5机厂用电失去,检查确认各直流油泵启动正常,保安段各设备联启运行正常,检查关闭汽轮机本体各疏水手动门。准备启动6B循环水泵,发现循环水泵房1、2、3、4号冷却水泵均已失电,告电气,派人去就地切空压机冷却水源。
点评:当厂用电失去,首先检查直流油泵联启,防止跑氢着火、大机磨瓦,关闭汽轮机本体各疏水手动门。#5机厂用电失去时,没有及时注意到空压机、循环水泵房等公用系统异常运行情况:压缩空气母管压力降低,空压机冷却水失去;#1、2循环水泵不出力,且出口碟阀没有关闭导致循环水母管压力大幅度降低;循环水冷却水泵全部失电。这些都威胁到#6机组的安全。
8、#5厂用电恢复,启循环水泵房#1、2冷却水泵,#5A、#5B循泵自启,启闭式水泵恢复空压机正常冷却水源,启电泵及其他设备。
点评:厂用电失去后,要及时将主要设备开关复位,防止来电后突然启动损坏设备。
三、暴露的问题
1、设备问题:
(1)、2205和2057开关在无任何保护动作情况下几乎同时跳闸,原因不清楚。(检查开关本体和保护通道均正常)。
(2)、与#5机厂用电本无联系的6KV公用B段(公用A段由#5机带、公用B段由#6机带)上的两个外围变压器86TB、88TB跳闸原因不清楚。
(3)、#5柴油机自启,5EB-2开关已分开,但5EG-B开关未自合上。保安电源的可靠性有待提高。
(4)、刚刚跳闸的03B88-2开关,几分钟后送电时就合不上,暴露设备质量问题。
(5)、#5、6机各只配备一个电气操作站,在事故情况下无法应付检查、确认、操作、复归等一系列工作。
2、人员问题:
(1)、在事故情况下,电气人员配备不足使事故处理顾此失彼、捉襟见肘,这次如果不是在白天和交接班时间的话,这个问题所引的后果将非常严重。
(2)、运行人员的联系和经验不足。这次跳机现象是我厂建厂来的第一次,情况比较复杂,加上机组与电气人员的联络不够,增加了处理难度。
(3)、运行人员对厂用电快切装置闭锁条件了解不够充分。
四、应对措施
电气部分
1、在:炉→机→电(单向跳闸联锁,不可逆)大联锁中,如果锅炉、汽机先跳,发电机可依靠热工保护与逆功率保护动作跳闸,因保护正确动作,厂用电可自投成功;而如果类似此次发电机开关先跳时,并无保护动作,造成5A1、5B1及FCB开关未跳闸时,应在确认主开关已经跳闸,参数已有表现,应采取串联方式切厂用电,确保厂用电切换成功。
2、采取任何方式切厂用电前都要注意复位快切闭锁装置。在快切装置无“闭锁”信号时,在工作段母线电压低于定值时,快切装置会正确动作,备用电源会自动切换成功。
3、上述操作不成功,则立即手动先分6KV工作段的工作电源开关,再合备用电源开关(合备用电源开关前,必须先将其“同期闭锁”退出)。
4、一般不建议在快切装置上进行厂用电的切换,目前只有在DCS死机或通讯故障造成在ECS上无法操作时,才可将快切装置的操作方式置于“就地”,于快切装置面板上进行所需要的切换。我们已与检修进行了沟通。拟在立盘上加装切换把手,从而实现在DCS死机或通讯故障时的电气回路快速切换。
5、以上方法厂用电切换均不成功时,在确保安全的情况下,在就地开关柜上进行手动操作。
6、检查保安段供电是否正常,若柴油机未启动或保安段的工作/备用电源开关未自动进行倒换,则在ECS上或使用硬操小开关进行操作,保证保安段供电正常。请各班确实落实到每个人可以熟练的进行柴油机、保安段的工作/备用电源开关的几种切换方式的操作,在事故情况下选择最快捷的切换方式。
7、检查6KV公用段,恢复其正常供电。
8、检查外围各段电源开关的状态、保护的动作情况,恢复正常设备的运行。
9、若再次遇到与本次循环水变相同运行方式、故障(03B88-2合闸不成功)时,应立即合分段开关,如若分段开关也合不上,此时#5机厂用电因故障短时无法恢复时,应将6KV公用03MCA段倒为#6机带,以免因公用设备失电造成损坏设备或扩大事故。
10、待故障排除后,将发电机重新并入系统。
机炉部分
1、单元长协调好机炉与电气人员,确认发电机主开关跳闸,应立即手动MFT并检查机、炉、电动作情况。汽机侧检查汽机转速是否升高,汽机跳闸后,检查高、中压主、调节汽门、各抽汽逆止门、高压缸排汽逆止门、电动门是否迅速关闭,各油泵联动是否正常。锅炉侧注意检查安全门动作是否正常,MFT后制粉系统是否切除,过、再热减温水门是否关闭,空预器、风机油站联动是否正常,炉水泵是否仍有冷却水。总之,原则是安全停机,保护设备。
2、若由于厂用电切换不成功导致#5机厂用电中断,机组人员除按照运行规程中规定进行处理外,还必须考虑公用系统的运行方式,防止影响#6机安全运行。
循环水母管方式时:
(1)、如果#6机组循环水泵有备用的并具备启动条件,立即启动备用泵。(如果两台循环水变均跳闸,冷却水泵跳闸,则不具备程序启动条件。紧急情况下可让循泵值班员采取就地手动启泵,但必须严密监视循泵电机各点温度,尽早恢复冷却水泵运行)。
(2)、调整循环水母管联络电动门开度,尽量做到即保证#6机组正常运行用水量,同时防止#5机组低压缸防爆门鼓开;如果不能兼顾,则全关循环水母管联络电动门。
(3)、如果保安段恢复,立即关小#5机凝汽器循环水回水门,保持适当开度。
(4)、#6机组注意监视循环水母管压力,根据机组真空的下降情况适当降低负荷。
厂用仪用压缩空气系统:
(1)、当发生6KV公用段A段失电时,#3、#4空压机将跳闸,此时#1、#2应立即启动,并注意监视压力。
(2)、当发生6KV公用段B段失电时,#1、#2空压机将跳闸,此时#3、#4应立即启动,并注意监视压力。
(3)、当发生6KV公用段失电时,空压机将全部停运,此时应立即通知二期单元长打开联络门#3,并注意监视仪用气压力,必要时可联系一期打开联络门#1。
(4)、如果一、二期发生仪用气中断,要求打开联络门#3或联络门#1,则启动备用空压机,并注意监视仪用气压力。 ?
辅汽系统:
注意监视辅汽系统压力变化,联系调整。
3、厂用电中断后,注意及时将所有跳闸设备复归,解除所有联锁,防止设备突然启动。