事故经过:2002年9月19日17:30分化工二轮班当班期间,现场操作工巡检发现E104封头泄漏,立即汇报主管技术员耿建平,耿建平立即联系检修公司有关人员于19:00用液压扳手进行紧漏,紧后不漏。11:00班组人员再次发现E104漏,再次紧漏,紧不住。车间立即组织有关人员进行分析,初步认为漏的原因为近期二化工况波动所致,这之间由于正逢股份公司HSE内审和尿素年会的召开。车间制定了E104的有关事故预案,落实备品备件,直到9月24日早9:00对E104进行停车检修,拆检发现E104封头有一个350×180深133mm的腐蚀坑,堆焊层有9处针状性的腐蚀孔。
事故原因:制造厂家在堆焊过程中导致内部有气孔,未及时进行消除。
事故教训:1、车间、机动、综合三个部门抓紧新封头的申请、出图、审核、购买等工作,要将新封头尽快买来,尽早将旧封头换掉;2、车间从工艺操作上下有关规定,避免工艺波动影响E104运行;3、E104进行特护,从参数、设备上要控制好趋势;4、对制造厂家分承包方资格进行重新审定;5、对检验单位区锅检所、泸天化检测中心要以书面方式提出批评,让检验方从中吸取教训,引以为戒;6、装置内的抚顺机械厂制造的设备再重新分析、检查。