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油循环不彻底 油管堵机组停

2009-09-08   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  地点:化肥厂合成车间

  时间:1986年10月2日

  原因:操作

  内容及开车后暴露的问题

  合成气压缩机组(103J/JT)由中压冷凝式汽轮机(型号:GJMV)和高压背压式汽轮机(型号:GJMV-DC)联合驱动,压缩机由低压缸(型号:2BC9)和高压缸(型号:2BF9-8)串联而成,汽轮机是美国DELAVAL公司产品,压缩机是美国CLARK公司产品。机组装有调节、保安系统和一套独立的润滑、密封油系统。合成装置甲烷化后的氮氢气体,经过低压缸压缩后,进入合成气/甲烷化炉进料气换热器(136-C)管侧,与甲烷化炉进气进行换热,再经水冷器(116-C)、氨冷器(129-C)进一步冷却,在8℃左右进入高压缸,经七级压缩后,与由合成塔返回的循环气在第八级入口混合,并在第八级进一步压缩,然后送至合成回路。

  1986年10月2日21点,该机组的高压汽轮机和高压缸(103JAT/JHP)之间的联轴节呼吸器向外喷油,机组被迫紧急停车处理。拆除联轴器罩壳后,发现此处联轴器回油管线被污物堵塞,致使润滑油回油不畅。

  原因分析

  堵塞回油管的污物均是联轴器罩壳密封胶残屑,应是上次检修时落入的。当时检修后因为急于开车,油循环时间只有二个小时,油里的脏物没有全部过滤出来,最后聚集到一起堵塞了回油管。

  采取的措施

  将回油管线处理通,当晚22点30分机组开车正常。

  后评语

  机组检修后要按规定时间和标准进行油循环,哪一个步骤都马虎不得。