一、事故经过
供电系统突然停电(高低压系统同时掉电),煤气净化作业区鼓冷工段鼓风机司机xxx确认鼓风机失电后立即跑向风机房,并用对讲机通知了当班工长,然后xxx立即关1#风机入口阀门(设计为电动、辅助手动)。xxx关循环管阀门,并将1#风机现场控制电源的手操器打到了停止的位置。这时工长来到,并马上替换手摇关1#入口阀门,几人交替轮换关1#入口阀门。但由于阀门手动需要转动50圈阀门才下降1个螺距,而且阀门的位置安装不当,极其不便于手动操作,所以造成了鼓风机发生倒转(鼓风机轴瓦为可倾瓦,属于单方向运转轴承,严禁逆转运行)。当阀门关到剩一、两扣时,突然发现鼓风机机体部位冒烟(当时已停电18分钟左右)。这时厂领导及调度已赶到风机房指挥处理事故。10KV开关站在14:36分受电,鼓冷的高低压电在14:42恢复。来电后便启动了1#风机油泵,并要求司机进行盘车,但由于盘车时感觉1#风机盘车沉重。故决定启动2#备用风机,并于15:26启动了2#风机,逐步恢复风机及煤气系统运行正常。由于停电时焦炉正在进行推焦作业,所以相关人员又讯速赶到焦炉处理推焦车等问题,以确保焦炉系统尽快恢复生产。
二、抢修过程
立即组织相关人员到鼓风机房,对1#鼓风机进行解体检查,打开鼓风机支推瓦后发现轴瓦已烧坏。我们确定了设备抢修方案,最大限度地组织了人力物力,争分夺秒,检修人员不分昼夜24小时轮班作业,对鼓风机和增速器本体进行解体检查,对油站进行清洗和滤油,更换了风机可倾瓦块,取得了一次试车成功。
三、原因分析
在事故抢修的同时,在现场组织了有关人员参加的事故分析会,我们认为造成风机轴瓦烧坏的主要原因是10KV供电系统突发停电事故造成的,次要原因是缺少停电后快速切断鼓风机煤气阀门的手段,员工对于手动关闭入口阀门的困难程度估计不足,引起了鼓风机倒转。
鼓风机润滑系统的油站为双油泵(一用一备)配置,正常供电为两路电源,一路电源停电或运行主泵出现故障后可以自动启动备用泵(另一路电源供电),系统油压仍能保持稳定。而高位油箱的油量设计维持15分钟左右,是鼓风机润滑系统非正常停机后风机惰走时间内的保护手段。由于突然停电后,高位油箱的油量逐渐减少,油压逐渐降低,在进口阀门没有及时关闭的情况下,煤气倒流,引起了鼓风机倒转,则造成了轴瓦烧毁事故。
四、事故定级及损失
1.此次事故未给焦炉生产造成任何损失,也未影响下道用户的生产。直接经济损失为:可倾瓦块850元/块,共计6800元,油封1000元,辅助材料费共计2000元,检修人工费20*130*9=23400元,工器具费约2000元,总计35200元。
2.按照事故管理制度,对此次事故进行了认定,我们认为应定为四级事故。
五、事故责任及处理
焦化厂的煤气鼓风机是最关键的设备,是焦化系统的“心脏”,是“重中之重”的设备,其正常稳定运行也是保证焦化系统生产的根本条件。虽然本次事故主要是由外界原因引起的,但我厂本着汲取教训,“三不放过”的原则,分析如下:
1.鼓风机入口阀门原设计以电动为主,手动为辅,由于传动结构不合理,阀门手动需要转动50圈阀门才下降1个螺距,导致岗位工关闭阀门时想快也快不起来,是造成鼓风机倒转的主要原因。
2.煤气阀门安装位置欠佳,极其不便于岗位工手动操作,虽然制定了详细的预案,并提前进行了演练,但由于实际操作经验不足,对于手动关闭入口阀门的困难程度估计不足,导致阀门关闭时间较长。
3.事故发生时恰是周日,设备相关人员都是从家里赶到的现场,没有看到1#风机当时的现状,开启2#风机后又急于去焦炉处理推焦车的问题直至晚上9点,对风机事故的严重程度估计不足,没有当夜就组织检查处理,造成了设备延迟检修。
六、整改措施
1.根据实际情况,对风机入口阀门进行改造,取消电动装置,改为手动操作装置,目前已与厂家确定了规格型号,操作传动比为1:6,即手轮手动转动6圈阀门就升降1个螺距,按照目前阀门开度考虑,2-3分钟可关闭阀门。
2.岗位工关键工作:突然停电事故后,在临时保安电源情况下,确定专人(至少2人)负责立即切断运行的风机进口闸阀。
具体要求如下:
(1)鼓风机作业员由当班工长进行指导与培训,保证停电时能够迅速关闭此阀门。
(2)加强运行风机和停运风机的巡检工作,做到每半小时巡检一次,确保风机运行稳定。
3.生产预防措施:我厂制定的《保安电源供电期间保鼓冷风机安全运行应急措施》继续执行。
4.对鼓风机保护系统的控制联锁目前只投用了油压联锁,目前供电系统已经正常,故其他也应尽快投用,以确保风机的运行安全。
5.确保供电系统运行稳定,强化点检标准化作业,坚决杜绝设备事故的发生。
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