1996年10月6日,某厂3万吨/年硫磺回收装置,反应器催化剂泄漏。
事故经过:
10月6日,该装置中交后,按计划向反应器装填催化剂,催化剂装填前,国外专家进入反应器进行确认,并按外商要求准备好催化剂装填所需要的用具,在外商监督下对三个反应器催化剂逐一进行装填,当装至第二个反应器时,操作员打开该反应器下部人孔检查,发现有大量催化剂泄漏至反应器底部及硫冷凝器入口管箱,于是停止装催化剂,同时打开第一反应器人孔检查,也发现有类似情况,经过与外商商量,决定把已装入反应器的催化剂全部取出。
事故原因:
1、反应器设计不合理,设计时没有把丝网与格栅和反应器衬里内壁固定,催化剂装填时丝网边角有间隙,催化剂从间隙漏至反应器底部。
2、反应器内壁有加强圈,在加强圈周围丝网安装质量差,丝网与加强圈有明显间隙,有部分催化剂从此出漏下。
3、装置采用进口催化剂,其包装为体积约1立方米软包装,因此催化剂装填流速快,造成丝网边角不平,催化剂泄漏。
采取措施:
催化剂全部从反应器卸出,过筛后重新装填。
经验教训:
1、催化剂装填前应详细检查丝网与反应器衬里内壁是否固定,是否按要求执行。
2、催化剂装填应采用特制的催化剂装填漏斗,均匀控制装填速度。
上一篇:开工烘炉仪表失灵,炉子烧坏
下一篇:焚烧炉蒸汽发生器管束腐蚀