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系统串入碱液 造成全厂停车

2010-04-12   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  1993年10月8日17时,大庆石化总厂化肥厂水汽车间发生水处理串碱事故。

  当日,水汽车间2#双床再生时,由于仪表V5阀膜片损坏没有打开,致使再生碱液不能排放到地沟,在此系统憋压。又由于碱液稀释水管线的单向阀坏,使碱液倒串入混床入口,造成脱盐水质恶化,全厂停车。此次事故串入系统的碱约1.2吨,损失0.3万元,串碱造成合成1.3-JAT(高压透平)转子严重结垢,一级喷嘴坏和二级导叶严重腐蚀,更换转子费用为15.48万元,配件费6.2万元,更换第一废热锅炉(101-C)芯两台21万元,更换锅炉给水换热器(114-C)一台18.4万元。总计直接经济损失61.38万元。

  事故原因:

  (1)再生碱液排放阀V5由于膜片质量问题,造成膜片中间分层,使阀门打不开,造成系统憋压。

  (2)岗位操作人员有章不循,2双床再生时,没有及时检查排放管是否有液体排出。混床出口的pH值和电导异常,也没有及时发现,是造成这起重大事故的主要原因。

  (3)碱稀释水线上的两个单向阀,由于生产管理不善,何时损坏,不清楚。单向阀失去作用,变成通道,造成碱液串入系统,全厂停车。