事故经过:
2002年 2月 5日白班,某装置当班操作工接到外送废碱的指令后,于 12时 30 分,现场启动废碱输送泵(GA240)。由于开泵前未仔细检查流程,致使氮气吹扫阀没有及时关闭。
当启动泵并打开进、出口阀后,在泵出口 0.5MPa 压力下,废碱沿着低压氮气封管线窜入石脑油原料罐(FB1302)。至 2002 年 2 月 6 日 8 时 30 分,GA240 停泵,废碱窜料才停止,共100 多吨废碱进入 FB1302 罐,造成石脑油原料污染,污染的石脑油进入 BA110、103、105等 3 台裂解炉,3 台裂解炉的部分炉管出现堵塞,被迫停炉清理。
原因分析:
主要原因一是操作工经验不足,责任心不强;二是管线设计本身存在缺陷,低压密封氮管线作为废碱管线吹扫气源,设计存在不合理的地方;三是培训工作不到位,新职工独立操作能力不强。
整改措施:
1、加强操作工岗位培训,坚持实行岗位操作工每周一题培训考核。
2、加强岗位操作工交接管理,实行岗位交接班列队对口交接,并对交接班记录、岗位记录进行考核,杜绝岗位交接不清的情况发生。
3、针对吹扫氮管线设计不合理的问题,将低压氮气源改为中压氮,并在吹扫管线上加设单向阀,杜绝事故再次发生。
4、对全装置氮气用户进行全面普查,对设计存在缺陷的地方进行全面整改。
5、对全装置日常操作及重点操作部位树立警示牌,标注主要操作步骤,防止误操作事故再次发生。
上一篇:石脑油中含带氯杂质事故
下一篇:急冷油窜入烧焦线外泄事故