事故经过:
2001 年 5 月 12 日 20 时 11 分,某装置室内操作人员发现 BA-106 炉汽包液位高报(LICA10601 PV=73.1%),当时液面调节阀处于自动调节状态。20 时 14 分,汽包液面高高报(LICA10601 PV=80.2%),当班人员立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量达到 32455.3KG/H,仪表状态开路。20 时16 分,汽包液面 105.9%,现场发现汽包玻璃板液面 100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀下游阀的过程中,BA-106出口高压蒸汽温度下降。20 时 28 分,室内人员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机(GB-201)的驱动透平(GT-501 /GT-201)轴位移上升。20时 31 分,GT-201轴位移联锁停车。20 时 32 分,GT-501 轴位移联锁停车。GB-501 停车后,乙烯制冷压缩机(GB-601)及分离系统相继停车。21时40 分,新、老区裂解炉全部停止进料。
原因分析:
BA-106 炉锅炉给水调节阀 FCV-106-26 阀门信号线发生故障,引起汽包液面满,SS 蒸汽带水,导致总管 SS 温度降低,致使 GT-501 /GT-201 轴位移高联锁停车。
整改措施:
1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。
2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。
点评:裂解炉、大型压缩机组等关键设备的联锁保护是确保装置安全生产,避免发生设备事故的重要屏障。特别是一些新上、改造的设备在联锁保护的设计上更为完善,也更趋复杂,一定要在深入研究、仔细领会其联锁设计意图的基础上,认真执行联锁管理制度、程序,坚持对联锁的严格管理。可考虑设计上在 SS 总管适当位置设置温度监测点。
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