事故经过:
2001 年 11 月 12 日,某装置裂解炉 BA104 与 BA111 切换。15:00 BA111 开始停炉,15:20原料油停完。室外关原料油根部阀,打开 DS跨线阀对原料管线吹扫,并将原料油流量计切至旁路。17:00 BA111 DS 切出 DA101,由烧焦罐放空。20:30通空气烧焦。烧至 11月 13日下午 15:00 发现第五组一次注汽的原料管线烧坏。立即停炉检修,并用氮气对原料管线扫线。11月 16 日,BA111 检修完毕。15:30 点火,并向各组炉管通空气。20:00BA111投 DS。20:30,发现二次注汽的部分管线烧坏,停炉降温处理。
原因分析:
1、原料油停完后,内操打开原料油调节阀进行吹扫。为保证原料流量计不损坏,外操将其切至旁路。为配合室外动作,内操就将原料调节阀关闭。当时正处交接班之际,在外操动作完毕后,内操未能及时将原料调节阀再次打开,亦未将此情况交给下一班,致使原料油管线吹扫不彻底。在烧焦过程中原料油与空气混合后燃烧,导致管线烧坏。
2、第二次是由于停炉后,用氮气对原料油管线扫线,未用蒸汽扫线。导致附着在管壁的残油与空气发生燃烧。
3、交接班不清,下一班人员未及时发现室内原料油调节阀关闭。
4、责任心不够,工艺卡片签字后,操作人员没有仔细核对。
整改措施:
1、加强交接班管理,做到对口交接。
2、加强工艺卡片执行的管理,做到有签字、有落实。
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