事故经过:
2000 年 11 月 29 日,某装置 FA115 汽包压力增高,DS 系统中带油,后经检查断定为 EA127 泄漏。 经车间研究, 厂领导同意 FA115 汽包供水系统进行改造。 将 EA127切除,从工艺水泵(GA110)出口接一管线跨过工艺水预热器(EA127)通到 FA115汽包中。裂解老区降负荷,裂解炉 4 台运行。在对 EA127 进行处理时发现工艺水预热器(EA125)、稀释蒸汽发生器(EA123)都有泄漏现象,车间又紧急对这两台换热器进行处理。同时对造成换热器泄漏原因进行查找,初步断定为裂解原料中酸性组分增多,或裂解炉管预硫化使裂解气中酸性物质增加导致急冷水 PH 值波动,最终造成管线腐蚀所致。
原因分析:
轻烃原料含硫量较高,急冷水系统 PH 值出现大幅波动,加上操作调整不够及时,造成设备、管线的腐蚀。
整改措施:
1、加强对裂解原料的分析,根据分析结果对急冷水系统 PH 值及时进行调整。增加对轻烃原料硫含量、工艺水PH 值等项目的分析频次。
2、加强对设备、管线腐蚀的监控力度,有计划地进行更换。
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