事故经过:
2002年 10月 20 日,某装置检修后开车, 27日 10时 50分,6#裂解炉投用,新冷箱投用。18 时,装置提至满负荷,脱甲烷塔(DA301)压差由正常的 22KPa 上升至55KPa左右,经分析判断为DA-301冻堵。 28日9时, 停乙烯制冷压缩机 (GB601)、 甲烷制冷压缩机 (GB302)。18 时,DA301 塔顶温度升温到-70℃以上,由 GB302 出口倒淋配临时管线,至 DA301 第 1股进料阀(FV314)倒淋处,由进料线向塔内吹热甲烷,塔压差仍很高。29 日4 时,通过热虹吸线将 DA301塔顶温度升温到-30℃以上,启动GB601、GB302,问题仍未解决。17 时,停GB601、GB302,配临时管线对 DA301进行氮气升温置换,塔顶温度升至 0℃左右。30 日1 时,DA301 开人孔进行检查,在脱甲烷塔进料罐 FA306、FA305 和 FA304 进料口处发现大量水溶纸、海绵、砂轮片等杂物;9 时 30 分,系统恢复后开车,压差仍未好转。11 月1 日 20 时30分,装置退料,停裂解气压缩机(GB201)、GB601,分离系统全面停车,配临时氮气管线。氮气由再生气加热器(EA214)处加热后,经 FF201 再生线、临时管线,至 DA301的 UC阀处,对DA301 进行热氮气升温(升温速度小于 30℃/h,氮气量 4000kg/h,塔压小于 200Kpa),塔顶温度升至 14℃,塔釜温度 60℃。同时,对整个深冷系统进行氮气干燥,至各低点测露点<-70℃。2 日17 时,装置投料开车。3日 2时,投新冷箱,4时装置提至满负荷,DA301 压差在 22KPa左右,恢复正常运行。
原因分析:
DA301 氮气升温过程中,随着塔内温度的升高,氮气露点不断升高。当塔内温度升至 0℃以上并进行氮气干燥后, 重新开车系统恢复正常。 可判断水份在 DA301 内聚集, 造成冻堵。
水份的来源是:9月 8 日,GB201出口温度高联锁停车后恢复开车,出口压力 2.3MPa时,就向深冷分离系统进料,裂解气中的水含量高,裂解气干燥器(FF201)又处于运行末期,导致 DA301 冻堵,曾采取升温注甲醇的办法解冻。装置 10 月份检修后开车,DA301 投用前干燥时间较短,且未检测露点。
整改措施:
1、装置开车时,裂解气压缩机出口压力升至操作规程规定的压力后,方可对裂解气干燥器充压;干燥器运行末期要注意排液。
2、合理安排干燥器的再生周期,严格按再生曲线进行升、降温。
3、加强对干燥器运行期间出口露点的检测。
点评:深冷系统的冷箱、塔器以及管线发生冻堵,几乎所有的乙烯装置都曾经历过。要严格执行有关的操作规程,特别是检修后开车,深冷系统氮气干燥要彻底,达到规定的露点要求,尽可能避免设备和管线发生冻堵。