事故经过:
2001 年 2 月 16 日 14:00,某装置裂解岗位在没有完全关闭 PA 烧焦空气阀门的情况下,就将 36″大阀切换,PA 随 DS 进入系统。由于空气随 DS 进入裂解气系统,造成分离冷箱系统温度上升,甲烷化反应器(DC301)床层温度急剧上升,DC301 出口温度在 4 分钟内突然升了 100℃,最高达370℃。14:10 由于氢气纯度下降,引起碳二加氢反应不合格,出口炔烃最高浓度达 700 ml/m3,14:12 乙烯产品不合格(塔内乙炔含量最高达 300 ml/m3以上)。15:12 裂解岗位关闭了 PA 阀门,装置运行趋于稳定。17:00 乙烯产品合格。
原因分析:
事故发生后对事故进行分析,认为事故原因主要是操作工没有严格执行工艺操作卡片引起的。由于 PA 进入系统,引起 DC301 飞温(DC301 入口 CO 浓度由正常的 0.3~0.4%突然升至 1.4%)。在 DC301 入口降 40℃后,避免了DC301系统联锁。由于氢气纯度下降(有大量的氮气),造成了 DC401反应不合格,最终引起乙烯产品不合格。
整改措施:
对相应的岗位操作卡片作适当修改,在 BA110、111 以及其它炉子的在线烧焦卡片中增加“加盲板”项目。
上一篇:脱甲烷塔冻堵