事故经过:
1995年 3月 24日零点班,某装置分离岗位接班时发现上班甲烷化反应器(DC301)床温高,一直在 295~299℃之间,接班后内操一直注视 DC301 运行状况。因计算机无显示,只能从 TDCS3000 上了解情况,DC301 底温 TUI304 曾下降至 268℃。4:10 左右分离内操发现 DC301 床温 TUI304 高达 315℃,立即告分离班长和值班长。值班长查看情况后判断为 CO超高所致。立即通知裂解班长要求加大注流量,同时要求分离降 DC-301 入口温度 TRC-301,并向厂调度和车间值班人员汇报情况。裂解外操立即到现场查看注硫泵 GA-116 运行情况,报告注硫正常。裂解班长此时怀疑是分离自身所造成的飞温。在分离降 TRC-301 情况下,DC-301 床温 TUI-302、303、304仍在迅速上升。4:35 左右值班长令裂解班长再启动一台注S 泵,以加大注 S 量。4:40 左右分离内操告知 TRC-301 已降到 175℃,此时 TUI-304 才从350℃开始回落。4:45左右 TUI-303骤降至 250℃,分离内操立即提 TRC-301。此时发现碳二加氢反应器(DC-401)、碳三加氢反应器(DC-402)温升减小并观察到 DC-401 出口乙炔色谱仪 AR-4011 出现第一个满量程。4:55 值班长令分离班长停 DC-401 加氢,同时改乙烯球罐进料罐,以防污染合格罐,令分离停 DC-402 加氢,汽油加氢单元停反应部分,此后分离内操逐渐提 DC-301 入口温度,直到 TRC-301 升到 265℃。6:40 左右,DC-301 调整合格,DC-401 开始配氢,同时慢慢投用 DC-402。7:10左右,DC-401反应合格,DC-402 相继合格。
原因分析:
1、乙烷炉出口裂解气中一氧化碳浓度高,导致粗氢中 CO浓度超高,造成甲烷化反应器飞温。
2、在粗氢中 CO 浓度恢复正常后,DC-301 入口温度提高不够快,造成氢气不合格。DC-401、DC-402 等反应器催化剂暂时失活,乙烯产品不合格,乙烯精馏塔遭污染。
3、当班人员经验不足,处理力度不够。
整改措施:
1、当发现甲烷化反应器床程温度升高后应立即加大注硫量;如果注硫泵故障或甲烷化反应器温度达 350℃时,降低乙烷炉出口温度≤800℃;降低甲烷化反应器入口温度,但必须维持上部床层温度≥275℃。
2、当DC-401 温升下降时,应提高反应器入口温度。