地点:化肥厂合成车间
时间:1986年9月
原因:检修
内容及开车后暴露的问题
合成气压缩机组(103J/JT)由中压冷凝式汽轮机和高压背压式汽轮机两台汽轮机联合驱动,压缩机由低压缸和压缩机高压缸串联而成,汽轮机是美国DELAVAL公司产品,压缩机是美国CLARK公司产品。合成装置甲烷化后的氮氢气体,经过低压缸压缩后,进入合成气/甲烷化炉进料气换热器(136-C)管侧,与甲烷化炉进气进行换热,再经水冷器(116-C)、氨冷器(129-C)进一步冷却,在8℃左右进入高压缸,经七级压缩后,与由合成塔返回的循环气在第八级入口混合,并在第八级进一步压缩,然后送至合成回路。
中压汽轮机(型号:GJMV)采用喷嘴调节进汽,两层缸体,整锻转子,径向轴承为可倾瓦块轴承,止推轴承工作面采用金斯伯雷型,非工作面为平面轴承。高压汽轮机(型号:GJMV-DC)也采用喷嘴调节,径向轴承为可倾瓦块轴承,止推轴承为双面金斯伯雷型。汽轮机调节系统包括转速调节系统和中压蒸汽压力调节系统。转速调节系统是由低压缸吸入压力调节器(PRC-6)与TM调速器组成的串级调节系统,通过控制吸入压力,使机组转速满足工艺负荷的要求;中压蒸汽压力调节系统是由PRC-12压力调节器和高压伺服马达构成的单级调节系统,通过调节高压蒸汽进汽,维持中压蒸汽管网压力稳定。TM调速器与伺服马达之间通过二次油压相互协调,实现非联动控制。
1986年9月27日该机组大修结束,在开车过程中,高压汽轮机(103JAT)出口振值达到红灯报警,机组反复停开多次。在第五次开车时,当压力调节器(PIC-12)全开后,103JAT出力仍不够,27日零点被迫对103JAT停车抢修。检查提板阀拉杆时,发现提板阀东侧拉杆已经在背帽上方约10mm处断开。
原因分析
1.高压汽轮机(103JAT)振动大是对中精度不够所致;
2.103JAT出力不足,是因为提板阀拉杆断,调节汽阀打不开,蒸汽量不够;
3.提板阀拉杆断,是因为在反复开车过程中,加速了提板阀的危险截面(即断裂处)疲劳裂纹的扩展,最后强度不够所致。
采取的措施
停车更换提板阀拉杆,重新对机组找正。
后评语
机组的对中是检修的关键环节,必须由有经验、责任心强的员工来完成,有必要经过车间、机动科和设备副总三级验收来把关。
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