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检修无票作业  机组断油烧瓦

2010-10-18   来源:安全文化网    热度:   收藏   发表评论 0

  【简述】 2003年5月31日, 华阳发电厂因检修人员无票作业,导致了2号300MW机组断油烧瓦。

  2003 年5 月31 日15时42 分,#2 机组负荷 300MW,#2 炉 A、B、C、D磨煤机运行,E磨煤机备用。A、B 汽泵运行,电泵备用。A 凝泵运行,B 凝泵备用。A 凝升泵运行,B 凝升泵备用。A、B 循环水泵运行。主油泵带润滑油系统运行,高压调速油泵、交直流润滑油泵备用。B 空侧密封油泵运行,A 空侧密封油泵、直流油泵备用。B 氢侧密封油泵运行,A 氢侧密封油泵备用。AEH 油泵运行,BEH 油泵备用。发电机氢压 0.28MPa。#2 高厂变带厂用电,#1 启备变备用。#1 炉爆管停炉抢修。

  【事故经过】5月30 日17时10 分,运行人员巡检发现“#2机主机冷油器切换阀手轮密封套漏油严重”,记缺陷,要求检修消缺。5 月 31 日 7 时 52 分,检修处理后申请验收该缺陷。5 月 31 日 15 时 09 分,运行人员发现仍然漏油,没有同意验收。检修继续处理(网上消缺)。5月31 日15时10分左右,检修人员继续处理漏油缺陷。15 时42分38秒,#2汽轮机突然跳闸,首出信号“润滑油压低”,主机交、直流润滑油泵联启,润滑油压回升至 0.11MPa。高中压主汽门、调门、高排逆止门联关。炉 MFT 动作,A、B 一次风机、A、B、C、D 磨煤机跳闸,燃油速断阀关闭。炉安全门动作。“程跳逆功率”、“逆功率保护”未动作。5月31日 15 时 43 分左右,检修人员打电话通知运行人员“快停#2 机”,另一名检修人员跑步去集控室告诉运行人员,同时通知消防队。15 时 43 分 32 秒,手启空侧直流油泵。15 时 43 分 06 秒,手动将 6kV 厂用电切至#1 启备变带。15 时 43 分44秒,手动断开崤 222开关,解列#2发电机。15时44分18秒,手动启电泵。15时45 分,值班人员发现主油箱油位急剧下降。从曲线查,15时 42分41秒,油位-89mm;15时 43分13秒,油位-340mm(热工测量最低限)。15 时44分13秒,主机润滑油压开始下降,15 时 45 分 37 秒,油压到 0MPa。15 时 45 分 32秒,转速2500r/min,瓦温由60℃开始上升。15时46分02秒,转速 2350r/min,瓦温上升至160℃ (满档)。 15时45分50秒,主机轴承振动至满档(150um 满档),轴承冒烟,立即进行事故排氢灭火,同时充 CO2。15 时 46 分 24 秒,手动开启真空破坏门,停B真空泵运行,当时转速 2256r/min,当时真空88.35KPa(DAS画面)。关闭所有通向凝汽器的疏水,因主机真空下降缓慢,退主机汽封。15时46分,值长令拉开崤 222甲刀闸,解备厂 62A、厂 62B开关。15时 48分11 秒,氢压(0.28MPa)开始下降,15时 53分05 秒,氢压到零。15时48 分35秒,A空侧交流密封油泵联启。15时50分10秒,关闭电动主闸门。15时 50分14秒,A氢侧交流密封油泵联启。15时51分42秒,汽机转速到零。15时 54分11秒,空侧密封油压到零。15 时 56 分,停止直流润滑油泵、交流润滑油泵运行。15时 58 分 48 秒,停止空侧直流密封油泵、A、B 氢侧密封油泵、A、B 空侧密封油泵运行。16时36 分,停A凝泵运行。16 时42分,停A凝升泵。17时30分,切换阀处理完。18 时40分,油位补至0位。20时30分,回油窗处理完。20时42 分,启直流润滑油泵。向系统充油,油箱油位降至-337 毫米,同时发现#9 瓦回油管道泄漏,停直流油泵。补油,处理#9 瓦管道泄漏。20时56分处理好。油位补至-50mm,启直流润滑油泵。21时03 分,启主机交流润滑油泵,停直流润滑油泵。21 时 12 分,启 B 顶轴油泵,开始手动盘车。6 月 1 日 5 时 34 分,转子盘转180度。截至 6月2日11 时35分,转子已盘转3圈。

  【原因分析】

  1.“两票三制”管理松懈,致使出现无票作业,“打招呼”工作等习惯性违章现象。违反了《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第二章“热力机械工作票制度”第70条“在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度”的要求。对同一项检修工作两次无票进行工作,可见“两票三制”的管理流于形式。

  2.缺陷管理存在漏洞。在消缺管理环节上分类不明确,责任未落实。缺陷管理粗放,缺陷分析、缺陷处理、缺陷验收工作流于形式。

  3.技术管理存在盲点,消缺工作不及时。对重要设备缺陷存在产生的危害缺乏足够的认识。事故发生时,逆功率保护装置拒动。虽然成套逆功率保护、逆功率保护由于原理性缺陷,从机组投产基本没有正确动作过。对于保护装置不能正确动作,有关专业技术人员和领导都十分清楚,但对于保护拒动后不能及时解列机组所产生的危害,没有认真进行分析。更没有制定技术措施和培训运行人员。以至于在低油压保护动作后,因逆功率保护拒动,扩大了事故。

  4.人员责任心差,习惯性违章操作。检修人员侥幸心理,凭经验工作。违反了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》第 10.2.2条“油系统进行切换操作(如冷油器、辅助油泵、油滤网等)时,应在班长的监护下按操作票顺序缓慢进行操作,操作中严密监视润滑油压的变化,严防切换操作过程中断油”的要求。运行人员现场把关不严,对无票工作不仅未提出质疑,加以制止,反而给予默认,无形中怂恿了检修无票工作。

  5.设备特性不熟,无危险点分析预控措施。在工作开始前,检修维护人员只是将切换阀的图纸找出来看了看,没有进行细致地研究和分析,无《作业指导书》,更没有制定针对性的危险点预控措施,致使异常扩大,轴瓦烧损。

  6.《运行规程》修改不及时。机组运行后,集控运行规程还没有颁布,运行人员仍使用原专业规程。且汽机专业与电气专业规程的某些相关部分互相冲突,致使事故处理时,专业之间缺乏一致性,拖延了事故处理的时间。

  7.培训工作缺乏针对性、有效性。运行人员对机组“低油压保护”的原理不熟悉,在低油压保护动作,汽轮机跳闸,逆功率保护拒动的情况下,运行人员仍按照习惯倒厂用电,未能作出正确判断,发电机被电网拖动运行了 66 秒,才切开主开关,导致了事故的扩大。

  【防范措施】

  1.加强管理,提高人员责任心。对设备管理、“两票三制”管理、技术管理、现场管理要重心下沉、关口前移,针对现场存在的安全隐患,及时予以消除或者制定相应的防范措施,真正做到防微杜渐。实施“一级对一级管理,一级对一级负责”的管理,使安全生产责任制真正落实到位。

  2.严格执行“两票三制”,杜绝习惯性违章。严格按照运行规程和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》规定工作。消除自以为是,侥幸心理,怕麻烦,图省事的习惯性违章行为。开展反习惯性违章活动,规范《作业指导书》和危险点分析卡,使安全生产在控、可控。

  3.加强培训工作,注重培训工作的针对性、有效性。开展现场考问、事故预想、反事故演习等多种形式的培训活动,使检修人员熟悉设备构造、原理、特性,运行人员熟设备运行特性,加强自身的防范意识,提高把关能力和事故处理能力。 

  4.及时制定、修改规程。要定期进行规程的修改工作,设备更新或技术改造后,要及时修订运行规程,使运行人员有章可循,按章办事。