引言(一)
2001年某厂与有关部门研制生产了醋酸丁酸纤维素系列产品,该系列产品填补了国内空白。在生产操作过程中,由于是新开发的生产工艺,各个工段特别是物料的蒸煮过程中,存在着不安全因素。2002年3月20日,该厂发生了一起蒸煮过程物料喷溅事故。
概况(二)
2002年3月20日13时40分左右,某精细化工厂蒸煮工序生产过程中发生物料喷溅。物料和热水从100m3蒸煮釜加料口处喷出,水柱达3m之高,造成1人被热水烫伤,1人在撤离过程中摔伤。
调查分析(三)
事故发生后,该厂立即组成了专门的事故调查小组,从人、机、法、料、环等几个方面进行了综合分析。
1工艺方面:蒸煮工序的作用是用大量DM水,在加热的情况下,将物料中含有的醋酸、丁酸煮出,以便保证物料的酸含量降至指标值。其间,为提高产品的质量,需多次加入一定量的助剂以改善其成品的内在和外在品质。为安全起见,操作规程明文规定,加助剂应在蒸煮釜排水后液位较低,启动搅拌并停止加热的条件下缓慢进行,以防止因反应剧烈造成物料飞溅。而操作工却在蒸煮釜加水后液位较高,并加热至85℃时,加入助剂,致使反应剧烈,物料喷溅。
由此可见,违章操作是造成这次喷溅事故发生的根本原因。
2 设备及物料方面:本蒸煮釜采用的是斜板叶片浆式搅拌器,浆叶分上下两组。物料比重较轻,蒸煮时浮于水面,由于搅拌器原始设计不足,搅拌效果不理想,蒸煮釜加水至正常液位时,物料悬浮于上浆叶之上,随着蒸煮进行逐渐形成锅盖状。加入助剂后,生成的大量气体被锅盖状的物料所阻挡,不能迅速排出造成憋压,压力达到一定程度后将物料冲开造成喷溅。见图1。
图1 改造前蒸煮釜搅拌器简图
由此可见,搅拌器原始设计不足,搅拌效果不好是造成本次喷溅事故的直接原因。
3人的因素
a)操作人员安全意识差,责任心不强,麻痹大意。
b)业务素质差,技术水平低,对生产工艺不熟悉,反应机理不明白,对物料特性、设备构造认识不足,对事故缺乏必要的预见性。
4环境因素:现场环境恶劣,工作条件差,造成职工的急躁心理,为事故发生埋下了隐患。
预防措施及对策(四)
通过对事故原因的分析,找到了导致这次物料喷溅事故的各种原因。针对这些原因,采取了切实有效的措施,以杜绝此类事故的发生。
1在电机负荷允许的条件下,在搅拌器适当位置增加一组叶片,增加搅拌效果,防止锅盖状物料的形成。见图2。
图2 改造后蒸煮搅拌器简单示意图
2 严格按操作程序操作,杜绝三违;操作过程中注意操作顺序,加入助剂时要缓慢。
3 加强培训,提高职工的业务素质及技术水平,真正从原理上掌握工艺过程,提高对事故的预见性。
4 加强安全教育,提高安全意识,将安全责任制认真落实到生产中去,让“安全”二字真正扎根于职工的心中。
5 改善现场环境条件,努力创造安全的生产环境。
由于该厂领导重视,分析事故原因清楚,整改措施得当,预防措施到位,事故发生至今,未再发生类似事故。
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