四、切换油罐,先开后关,防止憋压
例一:切换原油罐,联系不周关了人口阀,送油管线又不通,憋压造成管线破裂跑损原油的事故。1998年6月4日,某炼油厂油品车间16:00~24:00班,02、03、04三个码头均在往罐区3#原油罐送油。18:00,油槽员准备切换12#罐收油,但发现12#罐收油管线伴热线不热,怀疑管线不通,便向分厂值班调度汇报并取得同意后,准备由码头用泵顶。20:00左右,他将此情况通知02、03、04码头,提醒他们注意泵压变化。因03码头班长离岗吸烟,并于17:00时就让泵工回家休息。接电话的工人传达电话不清,于是顶岗看泵人员离岗去操作室打电话询问情况。20:20,3#罐收满,油槽员就将该罐人口阀关闭。因去12#罐的收油线不通,造成压力急剧上升憋压;同时,03码头螺杆泵压力继电器因没有送电而不起保护作用。操作员又不在现场,致使03码头吊架上一根12米长、直径250毫米的金属软管和02码头一根旧胶管同时破裂跑油。
事故原因剖析:
1.切换油罐遇到管线不通时,必须加强联系,做到准确无卧误,防止因此而憋压造成事故;
2.加强管线管理,管线用完必须及时处理,防止冻凝引起憋压。
例二:切换裂化汽油罐时错开阀门,憋压后顶开安全阀造成的跑油事故。
1981年11月15日,某石油厂汽油调合罐区145#裂化汽油罐已满。当班的两名油槽员到罐区切换146#罐收油。切换时,错把催化汽油阀门当作裂化汽油阀门打开,造成热裂化车间汽油25分钟送不出装置,碱洗罐安全阀被顶开,待再打开146#罐的裂化汽油进料阀时,已造成11吨裂化汽油流人污水场隔油池中。
事故原因剖析:因油槽员在切换阀门时,不按“先开后关、防止憋压”的原则,而是马虎从事。即一名口授,另一名操作。两人谁也没有认真复查便匆匆离去。等引起憋压流出了裂化汽油,才知道搞错了阀门。
五、清罐以后,认真检查,才能投用
例一:清罐检修后忘关脱水阀,贸然进油造成的跑油事故。
1981年7月29日,某炼油厂输转车间88单元检修清扫 143#罐后,脱水阀忘了关。油槽工收油前也不检查,就把汽油改进该罐。进油后还是不去巡检。而下一班接班的油槽工接班时也不检查、不汁量,还编造假记录。致使脱水阀跑油长达12个小时,跑损裂化汽油119吨之多。
事故原因剖析:清罐收油不检查,收油过程不巡视,都是违章违规。稀里糊涂接了班,数字不对假记录,就是不愿走一走,查查问题究竟在哪里。
例二:脱水阀全开,清罐之后不检查造成的跑油事故。
1980年4月6日,某炼油厂油品车间变压器油罐区704#罐 (1000立方米)准备收油。操作员接通知后,没有按规定对该罐进行全面检查,而只是顺防火墙巡检了一遍,没有发现什么问题,就通知变压器油车间送油。收油两小时后,操作人员突然想起白天清洗704#罐后,不知脱水阀关没关,急忙赶到704#罐去看,才发现脱水阀全开着,送进去的油已经跑光。这次事故共跑损变压器油12吨,直接经济损失达1.44万元。
事故原因剖析:清罐后,必须要进行认真全面的检查,确认无问题后,才能联系收油。
六、现场交接,严格认真,避免差错
例一:交接班含糊其词,接班后盲目乱干,造成了长达7个多小时的跑油事故。
1984年8月19日,某炼油厂停车检修,当汽油管线扫通后,为避免大量蒸汽进入油罐,影响油品质量和油罐安全,当即关闭罐的入口阀,蒸汽往跨线连通阀开口处排空。当班人员没有向接班人员交待此事,仅在交接本中写了“汽油管线在吹扫中”。接班人员上岗后,发现102#罐人口阀关闭,在未对其他阀门状况进行检查的情况下,到21:00就把102#罐入口阀打开了。于是在静压力作用下,102#罐内汽油从连通阀开口处跑出,直到次日凌晨才被泵工发现。跑油长达7个小时,跑损汽油167吨。
事故原因剖析:岗位人员工作极不负责,交班含糊其词,接班不认真检查,操作中误开阀门,又不执行巡回检查。
例二:脱水中途换人,中间交接过后忘了脱水一事,引起的汽油跑损事故。
1981年5月19日,某石化厂运销科计量组为搞油罐标定,要求油晶车间汽油大班对202#罐进行脱水。5月18日开始脱水,19日15:30,当班脱水监护人上罐检尺后,由于提前离岗,将其监护、关阀工作移交给当班大班长。大班长应诺了工作后,随即也离开了脱水现场,并将脱水一事忘了,直到16:30发现,已跑损汽油15吨。
事故原因剖析:中途交接,必须做到交清、接细,绝不能随随便便,大班长负有不可推卸的主要责任,一是把重要的脱水一事忘了;二是离开前理应安排专人监护脱水。
七、呼吸阀门,定期检查,防止抽瘪
呼吸阀门这里指的是油罐上的机械呼吸阀门。这是一个用是火车的声音。23:40,操作员到罐区关阀时发现该罐已抽瘪。原来当天下了大雪,气候突然变冷,致使304#罐机械呼吸阀片冻死,同时透光孔又被封闭,装车时罐内形成负压,罐体被抽瘪,造成罐顶及罐壁严重塌陷。
事故原因剖析:没有按规定进行定期检查。该罐入冬前对呼吸阀未作详细检查。没有采取有效的防冻、防凝措施,致使罐体抽瘪。
例三:呼吸阀失灵,液压安全阀又上了盲板,造成污油罐抽瘪事故。
1981年12月8日,某炼油厂北油品车间中间罐区305#污油罐,因罐顶部液压安全阀被加上了盲板停用,同时罐顶机械呼吸阀又失灵,当开泵送油时罐被抽瘪,罐壁上部三层钢板凹陷。
事故原因剖析:油罐顶部液压安全阀应根据季节变化定期检查,更换封油,保证其安全好用,绝不能随意加上盲板;对机械呼吸阀的各部件也没按规定进行定期检修,防止锈蚀失灵。